3 油中氫的來源
3.1 產氣點的分析與實驗
對于多次試驗測出氫含量差別很大的原因,分析認為油中氫氣的產氣點可能在取樣閥內。
取樣閥裝在主變外罩的下方,閥體較大,內部約有80ml容積。若產氣點在取樣閥內,由于閥內的油不參與主變本體油的循環流動,不斷產生的氫只能通過分子運動緩慢地向主變內擴散,從而使大多數來不及向外擴散的氫留在閥內使其油中氫濃度達到很高值。取樣時一般要先放出部分油沖洗管道和取樣容器,由于閥體內的油量與取樣量(約50ml)較接近,閥內油流出的同時,主變內氫氣很少的油將補充到閥內。因此,每次取樣前放掉油量的多少,或同時用數只注射器取樣時的先后不同次序以及與前次取樣的不同間隔時間都會造成油樣中氫濃度有很大差異。為了驗證這一推測,在與前次取樣間隔42h后,對每臺主變同時取3個樣:在主變下方取樣閥未放掉油的情況下先取得A樣;然后放掉部分油后再取B樣,從主變外罩中部的另一取樣閥取得C樣。3個油樣的分析結果如表2所示。
表2 不同部位與方法取得油樣的分析結果 單位:μL/L
?
油樣名稱 | A樣 | B樣 | C樣 |
1號主變(氫濃度) | 8395 | 73 | 17 |
2號主變(氫濃度) | 2364 | 59 | 9 |
由于中部取樣閥無“死”油,C樣的油完全來自于主變本體。因此,這個實驗表明了主變本體內的油中氫濃度是很小的,氫氣產氣點可確認在主變下方取樣閥內。
3.2 產氣原因
環烷烴是油中的主要成份之一,在煉油過程中,由于工藝條件的限制,難免要在變壓器油中殘留下少量的輕質餾分,其中就可包括環己烷這樣的一些低分子烴。環己烷在催化劑、溫度、電場的作用下會發生脫氫反應。在這個反應中,有多種金屬元素具有催化作用,如Ni、Pt、Pd、Co、Ir、Rh、Re、Tc、Os等。其中的Ni是一種較常見的著名的加氫、脫氫催化劑。
同型號的這種主變在我局共有5臺,其它先投產的3臺卻無氫超標現象。經了解,由于這種主變的取樣閥不能連接取樣用的透明膠管,建設單位就自己用鋼材加工了兩只取樣閥與站前變電所兩臺主變下方取樣閥外罩進行更換(其它3臺主變未作更換)。由此可見,如果用于加工取樣閥的材料內有某種催化元素,則取樣閥內氫的來源就與前述相吻合。為此,對1號主變取樣閥做光譜定量分析,測得其中Ni的含量為100μg/g,Co的含量為20μg/g。
為了作進一步的驗證,將1號主變下方自制的取樣閥與中部取樣閥外罩對調使用,運行兩天后取樣分析,測得氫濃度分別為:下方取樣閥取樣16μL/L;中部自制的取樣閥取樣276μL/L。由于更換閥門時自制的閥門內高濃度氫的油已流掉,使得更換到主變中部后取樣閥內油中氫濃度要比以前小。但這已充分說明了氫氣產生的原因是由建設單位所加工的取樣閥引起的。
4 結論
由上述分析和實驗表明,站前變兩臺主變油樣中的氫為取樣閥引起是毋庸置疑的,只需更換閥門就能解決問題。
近年來,油中出現單純氫嚴重超標的現象在互感器中很普遍,這種現象是從互感器采用金屬膨脹器技術后開始的,而制作金屬膨脹器的不銹鋼合金中恰恰也含有鎳。由此可見,在電場作用下,含有象鎳一類催化元素的金屬與油接觸中確可使某些如環已烷一類的烴發生脫氫反應。所以,設備廠家或工程建設及運行檢修單位在生產、加工取樣閥時,應對所用材料成份有所了解,以避免使用含有催化元素的材料。
變電站運行工崗位風險告知卡
高風險作業風險評估方案
電氣設備的粉塵防爆
雜散電流的防治安全技術措施
電氣防火防爆技術知識手冊
觸電防護技術知識手冊
架空管路拆除安全技術措施
低壓配電作業風險點告知卡
車間安全生產注意事項
配電箱安裝及使用安全要求
保證電力施工現場作業安全的組織措施…
怎樣進行線損分析
防臺防汛安全措施
焊接立焊時的操作方法
跌落式熔斷器的正確操作方法
在電氣設備上工作 保證安全的技術措施