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馬頭發電總廠#7發電機內冷水處理工藝改進

  
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?1問題的提出
??? 馬頭發電總廠#7發電機為東方汽輪機廠生產的200 MW機組,發電機的冷卻方式為水—氫—氫。自機組投運以來,其內冷水系統一直采用連續補水的開放式運行方式,補水水源為除鹽水。由于除鹽水pH值偏低(6.0~6.8),對系統有一定的腐蝕性,會導致銅導線的腐蝕,引起內冷水中銅含量超標,進而電導率也隨之超標。后采用H/OH型混床對內冷水進行旁路處理,雖能維持銅含量及電導率在合格范圍內,但是由于H/OH型混床出水呈酸性,使內冷水pH值進一步降低,一般在6.5以下,更加劇了對銅導線的腐蝕。根據運行數據統計,#7發電機內冷水一般維持電導率在0.2~1.8 μS/cm,pH值在6.1~6.4,系統銅含量在90~320 μg/L。上述情況表明,這種處理系統不能使發電機內冷水水質全部達到GB/T 12145-1999《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量標準》的規定:電導率(25 ℃)≤2.0 μS/cm,銅含量<200 μg/L,pH值(25 ℃)>6.8。內冷水水質不合格將可能引起發電機短路、結垢、腐蝕、線棒過熱等問題發生,甚至造成發電機燒毀等事故。因此,必須采取有效的防腐和凈化措施改善內冷水品質。

2發電機內冷水處理系統工藝改進
??? 為了從根本上解決發電機內冷水pH值偏低、腐蝕性強、電導率不穩定、銅離子超標、補水量大等問題,并提高內冷水的品質,于是在2002年的#7機組大修中,對發電機內冷水的處理方式進行了改進。由于內冷水pH值可影響銅的電極電位,是控制腐蝕的關鍵因素。當pH值在7~10之間時,可使銅處于穩定區且大大減輕腐蝕。因此在原有H/OH型混床旁路處理系統的基礎上增裝了1臺Na/OH型混床,2臺混床并聯運行。即采用RNa+ROH和RH+ROH的雙套混床處理方法,對內冷水進行旁路微堿性處理,以提高內冷水的pH值,抑制發電機內冷水系統的腐蝕。
2.1工作原理
??? H/OH型混床交換原理:當內冷水經過H/OH型混床時,水中的陽離子Ca2+ 、Mg2+、Cu2+與樹脂中的交換基團H+進行交換,見反應式(1)。
??? Na/OH型混床交換原理:當內冷水經過Na/OH型混床時,水中的陽離子Ca2+、Mg2+、Cu2+和陰離子Cl-與樹脂中的交換基團Na+和OH-進行交換,反應式見(2)、(3)。
??? 在系統運行時,監測內冷水的pH值和電導率,根據指標的變化來調整控制2臺混床的處理水量。當內冷水的pH值偏低(低于7.0)時,可投運Na/OH型混床,Na+從RNa型樹脂中泄漏出來,相當于產生了少量的NaOH,內冷水pH值得以提高。隨著Na+的泄漏,冷卻水電導率逐漸升高。當Na+泄漏量較大,電導率達到一定指標時,關閉或減小Na/OH型混床流量,同時投運H/OH型混床,吸收水中的Na+,此時內冷水的pH值會適當降低,電導率也隨之降低。當pH值低到一定值時,再增大Na/OH型混床流量或減小甚至關閉H/OH型混床,如此反復操作以達到內冷水的各項指標均合格。改進前后的發電機組內冷水處理系統如圖1所示。

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