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冷縮電纜接頭故障原因分析和處理

  
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 ?。玻埃埃蹦辏乖拢常叭眨玻皶r10分,優越路開關站優開10板突然發生速斷跳閘。該板電纜線路為銅芯交聯聚乙烯電力電纜,長1130m,15kV普通冷縮中間接頭2個,是太陽城開關站主進回路。通過測尋定位,故障點在萬家百貨商場處#1中間接頭。此接頭于2001年4月27日制作并通過DC35kV/15min試驗合格,7月17日又通過直流耐壓試驗后正式投入運行。但僅運行兩個半月就發生絕緣擊穿,是我局發生的第一例冷縮電纜接頭故障。
  
  2原因分析
  冷縮電纜接頭,現場施工簡單方便,其硅橡膠復合絕緣套管具有彈性,只要抽出內芯尼龍支撐條,可緊緊貼服在XLPE電纜上,不需要使用加熱工具,克服了熱縮材料的缺點(熱縮附件沒有彈性,在電纜運行時熱脹冷縮的過程中,會與電纜本體之間出現間隙)。所以,我局在2001年后城網改造中使用的的電纜線路中均為冷縮電纜附件。冷縮電纜附件是一項新材料和新技術的應用,由于短期內對該項新工藝的操作掌握也有不足之處,因而對該起故障很有必要進行認真分析,查找原因,從中吸取教訓,采取措施,提高施工質量,確保電纜線路的安全運行。
  我們知道,電纜接頭的電場是一個畸變電場,造成電場畸變的主要原因是:做接頭時,XLPE電纜的銅屏蔽層、半導體屏蔽層、絕緣層、線芯都必須進行剝切,在電纜接頭線芯和屏蔽層的切斷處,會產生電應力集中現象,電場強度最大,是整個接頭的薄弱環節。同時,現場條件較差,不可避免會侵入灰塵、氣體、水分等雜質。因而導致XLPE絕緣發生擊穿的主要原因是出現水樹枝、電樹枝、電化樹枝3類現象。
  為了便于及時分析,在現場對接頭進行了解剖,發現:
 ?。ǎ保├淇s硅橡膠絕緣套管一側邊緣被電弧燒熔成一個直徑約2cm的孔洞,位于XLPE電纜半導體屏蔽層部位。

 ?。ǎ玻⒗淇s硅橡膠絕緣套管剖開后,XLPE電纜絕緣層表面有明顯放電碳化通道,該通道從線芯一直到電纜絕緣半導體屏蔽層剝切口。由此可見,該電纜擊穿是接頭處絕緣表面放電造成的,說明冷縮套管與電纜絕緣表面結合處存在氣隙、雜質形成的絕緣薄弱環節。

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