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高瓦斯工作面自然發火事故處理與教訓

作者:靳隨軍  
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 2005年4月14日凌晨3:00,峰峰集團公司薛村礦92709回采工作面運料巷密閉墻頂部發生了一起煤層自然發火事故。由于事故發生在厚煤層高瓦斯地區,發現時已有明火。事故如何處理是要非常慎重的,把人身安全防止瓦斯爆炸做為最基本的原則。下面將如何處理這起事故、采取了什么樣的對策,做以介紹。

  1 礦井概況

  峰峰集團有限公司薛村礦,于1959年建成投產,設計生產能力是90萬t/a,后經改擴建生產能力達到135萬t/a。2004年實際生產原煤148萬t。礦井為立井多水平、斜井延伸開拓方式。現生產區域在三水平(-280m),有4個生產盤區,2組輕型放頂煤回采面,1組高檔薄煤工作面。有12個煤巷、半煤巖巷掘進工作面,共有2#、4#、6#、7#、8#、9#、可采煤層,下3層受奧灰水威脅,尚未開采。2#煤曾有過煤與瓦斯突出動力現象。2005年3月經撫順煤科分院鑒定2#煤為突出煤層,礦井為突出礦井。礦井通風方法為抽出式,通風方式為混合式,礦井風量13764m3/min,礦井絕對瓦斯涌出量50m3/min,相對瓦斯涌出量為15m3/t。煤塵具有爆炸性,煤層屬自燃煤層,自然發火期為3~12個月,曾發生過22次自然發火事故。

  此次自然發火事故發生在該礦七盤區2#煤層最后1個工作面92709輕放面的運料巷密閉墻頂部,即1#墻處(如圖1)。92709輕放面2004年2月開采,2005年1月底結束。2月6日、10日運料巷、刮板輸送機道分別進行了密閉。(1#、3#墻)該面生產過程中上隅角、運料巷回風流中均有CO,分別為0.00049%、0.00039%。工作面結束前,配風量為1200m3/min,瓦斯涌出量為8~10m3/min。

  2 事故經過及處理過程

  92709輕放面運料巷密閉墻是2月6日建好,按規定該墻每小班檢查一次。2005年4月13日中班14:40,瓦斯員在92709運料巷密閉處進行的檢查,沒發現異常情況,14日2:40,夜班瓦斯員巡回檢查該墻,發現左上角已有明火,向礦調度室進行了匯報,隨即集團公司領導、礦領導、救護隊到達事故現場。

  首先將該盤區所有工作人員撤出,切斷電源,維持原有通風系統。

  其次營救被困的七盤區總回風道9名工人,這9名工人處在著火區的回風流側,非常危險,又無法聯系,情況緊急,只能派救護隊員火速去撤人。救護隊3:40到礦,5:40將9名工人安全撤出,災區內已無人員。救護隊在撤人時,檢查9名工人所處巷道風流中CO濃度達到0.012%。

  此時礦上啟用緊急預案,立即成立了以礦長為首的搶險指揮部,下設幾個小組:一是現場滅火指揮組,二是技術專家組,三是物資供應組,四是安全保衛組。五是后勤服務組,六是通訊保障組,各組明確任務,明確責任、明確負責人,由指揮部統一指揮。由技術專家組負責制定事故搶救處理方案及安全技術措施。技術專家組在分析、研究、判斷的基礎上,分步制定了滅火方案并實施。

  根據救護隊到現場偵察情況,判定著火范圍不大,先使用CO2干粉滅火劑,直接撲滅明火(共用了6個干粉滅火劑)。



圖1 工作面及火點位置示意圖

  在撲滅明火后,用水管繼續直接用水噴澆著火點,控制火勢的發展。

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