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動態控制監理在高壓熱電站工程中的應用

作者:劉紅文  
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? 廣州造紙廠高壓熱電站工程是廣州市1997年十大重點工程之一,規劃容量為220 t/h×2、50 MW。該工程由廣東省創成電力監理公司監理。金屬專業監理人員采取了事前預控、事中檢查跟蹤和事后嚴格把關的動態控制監理方法,使電廠所用的設備在設計、制造、安裝全過程的質量得到有效控制,監理一年多來,發現了一批危害設備安全運行的重大缺陷,對確保工程質量起到了重要的作用。

??? 1.事前預控
??? 金屬專業的監理于1997年7月開始,我們針對該電廠的實際情況,在《廣州造紙廠高壓熱電站工程監理大綱》的基礎上,制定了《廣州造紙廠高壓熱電站工程金屬專業監理實施細則》,該細則在監理目標與范圍、依據、監理組織、質量控制、驗評內容、監理信息管理等10個方面作了詳細的闡述,使監理工作的可操作性大大增強。
??? 工程開始,首先審查了施工單位——廣西火電安裝工程公司的焊接施工組織設計。重點審查了其中的施工技術供應計劃、網絡進度安排等內容。其次,審查了設許、制造技術資料,如汽包、主蒸汽管、發電機等重要受監部件的質量證明書、出廠前檢驗記錄等。最后,審查了安裝單位的質保體系,如焊工技術考核登記表、焊接材料質量證明書、焊接工藝評定及作業指導書、無損檢測人員的資格證書。另外,重點審查了一些重大項目施工技術措施(如凝汽器與汽缸焊接)。
??? 在審查中發現了兩個嚴重問題。廣西火電第21號工藝評定中,層間溫度低于預熱溫度的下限(該評定項目為φ133mm×14.2mm的12CrlMoV鋼對接),嚴重違反了《電力建設施工及驗收技術規范(焊接篇)》中層間溫度不得低于預熱溫度的下限的規定。這項工藝評定涉及到廣州造紙廠高壓熱電站鍋爐很多部件的焊接,如不及時糾正,將造成重大隱患。監理人員及時督促廣西火電作了整改。審查中還發現主蒸汽管蠕變截面設計不符合《火力發電廠高溫高壓主蒸汽管蠕變監督導則》。按照這個導則,每條主蒸汽管蠕變截面不得少于10組,但廣西電力設計院僅設計了5組。后經過監理、設計、業主三方協商后決定不作改動。

??? 2.事中檢查跟蹤
??? 為便于監理實施,重點對以下10個部件進行了跟蹤監理:
??? (1)主蒸汽管道。爐頂與過熱蒸汽集汽集箱相接的一段800mm長的主蒸汽管道(材質為12CrlMoV鋼)因保管不善而丟失。廣西火電決定用lOCrM0910鋼代替。但替代的結果是1OCrMo910與12CrlMoV為異種鋼焊接,但廣西火電未進行過這項工藝評定。另一方面,1OCrMo910鋼的高溫性能不如12CrlMoV鋼,如代用,為保證高溫強度,1OCrMo910鋼壁厚必須大于原先設計的12CrlMoV鋼的壁厚,這樣又將出現不等厚鋼管的焊接情況。監理人員一方面要求廣西火電補做此項工藝評定,一方面與設計單位聯系,要求提供具體的更改方案。這件事到1997年12月因廣西火電在倉庫中找回了丟失的12CrlMoV鋼管道,監理人員才允許火電安裝。主蒸汽管道按照作業指導書來焊接,按規定進行了外觀檢查、壁厚測量,金相、硬度、光譜、無損探傷各項試驗,其結果均合格。
??? (2)汽包。汽包安裝中,按照作業指導書來焊接,嚴格執行一些技術措施,如不得在汽包表面引弧等。汽包下降管座進行了100%超聲波探傷,其他焊縫也進行了無損探傷抽查。其結果均合格。
??? (3)導汽管。入調速氣門4條導汽管在開箱檢查時,其中一條的彎頭發現了600mm長的重皮。監理人員要求廣西火電迅速處理。該缺陷打磨至6mm深后,作磁粉探傷,發現有表面裂紋存在。鑒于其有效壁厚已小于設計壁厚,業主、監理一致認為這條導汽管應報廢,并應催促廠家重新發貨。新貨到后,監理又督促廣西火電對4條導汽管的8個彎頭逐個作表面探傷,確認合格后才準許安裝。

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