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翻車機內車輛脫軌事故的原因及預防

作者:劉勝金|楊永德  
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  江油發電廠2×330 mw機組輸煤系統全套由法國進口,設備技術先進。煤車翻卸系統全部采用c300可編程序控制器控制運行,共有2種運行方式,即:程序控制和就地控制。就地控制方式是在某臺設備無法進行自動運行時,由操作人員就地對該設備進行操作運行的方式。

  翻車機是煤車翻卸系統中最關鍵的設備。主要由壓車梁、托車梁、機臺、定位銷和驅動裝置及相應的電氣、控制設備組成。其中,壓車梁、托車梁、定位銷的機械動作均采用液壓系統傳動。在整個作業線運行調試時,因機械和控制原因,翻車機一直無法投入自動運行,而采用人工就地控制操作。

  翻車機的作業過程是:車輛進入翻車機內由緩沖止擋器定位后,操作壓車梁、托車梁將車輛夾住,拔出定位銷,進行翻轉?!‘斵D到176°將車輛內的原煤翻卸到煤斗后返轉。機臺轉至水平位置時,插入定位銷,松開壓、托車梁,完成整個翻卸過程。

  翻車機自1991年投運,到1997年的7年間共發生8次車輛在翻車機內脫軌的事故。為了減少和杜絕此類事故的發生,對脫軌事故進行了分析,尋找原因,并制定了預防措施。

  1 翻車機內車輛脫軌事故的原因

  1.1 液壓油缸活塞密封圈老化,系統內漏

  主要發生在壓、托車梁液壓油缸上,以壓車梁液壓缸最為顯著。驅動壓車梁的8只液壓油缸活塞密封圈由聚氨酯橡膠制成,在運行一定時間以后,開始老化,并逐漸龜裂成碎片,起不到密封作用。在壓車梁壓緊過程中,油缸有桿腔進油,無桿腔泄油,壓車梁壓住車梁兩側壁頂部后,按壓力設置規定,有桿腔壓力應在60 s內由60 bar降至30 bar,再經過60 s降至20bar,而煤車翻卸過程僅需60 s。也就是說,煤車在翻卸過程中,車輛兩側壁一直被壓車梁壓著,處于受壓狀態,壓力通過車輛轉向架上的彈簧傳遞給車輪,使車輪緊貼軌道,不致脫軌。而當密封圈損壞后,液壓油缸內漏,在壓車梁壓緊時,有桿腔壓力油經活塞密封間隙泄漏至無桿腔,造成有桿腔壓力迅速下降,達不到壓力設置規定。又由于8只液壓油缸共用同一液壓源,故只要有一只液壓油缸內漏,整個壓車系統壓力將同時下降。煤車在翻卸過程中,車輛兩側壁不再受壓,車輪也不再緊貼軌道。由于車輛隨翻車機一道翻轉176°,車輪與軌道的接觸隨著翻轉角度的改變由帶壓發展到不帶壓,最終完全脫離軌道。

  1.2 電磁先導溢流閥壓力偏低

  若電磁先導溢流閥壓力調得過低(正常情況下設定為60 bar),則壓車梁壓緊初始壓力p8較低,若p8壓力下降到20 bar的時間小于煤車翻卸時間,則在煤車翻卸過程中,車輛兩側壁將有一段時間受壓不良或不受壓,此時車輛就有可能脫軌。

  1.3 液壓油內有雜質存在

  若液壓油內有雜質存在(如前所述密封圈龜裂成碎片),這些雜質將在液壓系統中隨液壓油一起循環,卡澀閥件造成單向閥關閉不嚴或進油不充分,油缸失壓,進而引起整個系統失壓。當卡澀發生在煤車翻卸過程中時,由于壓、托車梁起不到應有的作用,此時將發生車輛脫軌。

  1.4 壓車梁壓爪長度不夠

  當壓車梁壓住車輛兩側壁頂部時,壓爪緊扣車輛兩壁,在煤車隨翻車機旋轉至90°時,車輛的重力與壓車梁作用在車輛上的壓力方向垂直。若壓爪較短,則不能有效鉤住車輛兩側壁,這也是發生脫軌的原因之一。

  1.5 軌道護軌板較低

  若軌道護軌板較低,則在煤車隨翻車機旋轉時,護軌板不能有效擋住車輪,當壓車梁壓緊油壓稍有不足時,車輪將越過護軌板脫離軌道。

  1.6 托車梁未托到位

  由于托車梁在煤車翻卸過程中起托住車身的作用,當托車梁因機械卡澀而未托到位時,車輛在翻卸過程中將會因自重無支撐而導致車輪偏離軌道,出現脫軌。

  1.7 液壓油粘度太大

  在環境溫度較低時,液壓油粘度增大,流動性降低,此時,將造成液壓系統供油不均,系統壓力不穩定,車輛在翻卸過程中將發生脫軌現象。該情況多發生在冬季設備剛啟動運行之時。

  1.8 人員操作失誤

  當壓、托車梁均動作到位后,若運行人員在60 s內不能將煤車翻卸完畢,將會由于壓車梁壓緊油壓下降,使車輛兩側壁處于受壓不良或不受壓狀態,即車輪受壓不良或不受壓。此時,若繼續進行煤車翻卸作業則會出現車輛脫軌。

  1.9 翻車時間安排不合理

  從發生事故的月份、時間上看,6、7、8月份12:00以后,天氣炎熱,作業現場大部分處于露天,烈日曝曬,運行人員工作時出汗較多,需氧量增加,容易產生疲勞。12月、1月份3:00以后,天氣寒冷,運行人員手腳僵麻,動作遲緩,精力不能很好地集中,故事故發生率較高。

  1.10 車輛使用不規范

  江油發電廠翻車機系統設計翻卸60 t車輛,若所來車輛為50 t,則會因為車輛車身高度不夠,壓車油缸行程不足,使壓車梁不能緊緊地壓住車梁兩側壁頂部,造成車輛脫軌。

  2 翻車機內車輛脫軌事故的預防措施

  (1) 加強設備的檢修、維護,提高設備的健康水平。定期、定時更換已老化的密封圈,以保證液壓油缸活塞密封性能良好,防止內漏。

  (2) 增大壓力閥參數,將電磁先導溢流閥壓力由原來的29 bar調至60 bar,使壓、托車梁緊緊壓、托住車輛,使之在翻卸過程中不至于脫軌。

  (3) 定期對油質進行化驗,對已乳化變質、雜質較多的液壓油應進行更換,同時對油箱進行清洗,清洗過程中用面團將箱體內壁的雜質粘干凈,加裝的新油一定要用濾油機進行過濾,檢修時不得戴臟手套,以保證液壓油的清潔。

  (4) 增加壓爪的長度,使之能有效地抓住車幫。

  (5) 增加護軌板高度,以便更好地擋住車輪。

  (6) 對活動關節部位進行清洗、潤滑,使之轉動靈活、伸縮自如。

  (7) 嚴格執行冬、夏季用油之規定,冬季使用粘度低的液壓油。翻車前可使設備多空轉幾次,讓各油缸內的油循環起來,還可在油箱內加裝加熱器,以提高液壓油的溫度。

  (8) 加強業務培訓,提高運行人員的工作責任心,使之能熟練掌握操作規程,懂得設備性能、工作原理、工藝流程及其規范,加強設備運行維護。

  (9) 嚴格按設計規定翻卸車輛(c60),不得對不符合要求的車輛進行翻卸。

  (10) 根據人的生理特點合理安排翻車時間。

  通過上述措施,江油發電廠翻車機內車輛脫軌事故從1996年的4次下降為1997年的1次,1998年至今未發生過一次。

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