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壓力容器事故預防

  
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 壓力容器在國民經(jīng)濟和人民生活中是一種廣泛使用的特種設備,一旦發(fā)生泄漏或爆炸失效事故,會產(chǎn)生災難性的后果,危及人民生命安全,造成人民財產(chǎn)的嚴重損失,因此,做好壓力容器安全工作非常重要。?

  事故實例

  某廠40萬t合成氨裝置二段轉化爐的中溫管,采用了材質(zhì)為II11的低合金鋼無縫管,施工水壓實驗時在20MPa壓力下發(fā)生爆裂。當時氣溫約0℃,爆裂的裂口約為850mm,幾乎無膨脹變形。事故發(fā)生后,調(diào)查組專業(yè)技術人員認真進行了事故原因的調(diào)查分析,調(diào)查包括以下幾個步驟。

  1.事故管解剖

  經(jīng)解剖后看到,發(fā)生爆裂的中溫管處有一長為220mm的縱向原始裂紋缺陷,與管表面垂直。初步分析為原始缺陷引起的事故。

  2.材料試驗

  在進行了材料化學成分分析、力學性能試驗和斷裂韌性試驗后,得出的數(shù)據(jù)表明,化學成分和機械性能均符合規(guī)定,斷裂韌性的啟裂張開位移值也大于要求值,金相組織均為回火索氏體,試驗表明原材料基本符合要求。

  3.爆破試驗

  這一試驗是對備用管進行超聲檢測。結果表明,當管子無任何宏觀缺陷時,各項指標均為正常;一旦管子存在裂紋、分層、或壁厚不均勻,就會不同程度地影響爆破強度。

  4.斷口分析

  試驗結果表明,無缺陷管表現(xiàn)出良好的韌性和強度;有嚴重原始裂紋管則爆破壓力明顯低于屈服壓力,斷口特殊。

  5.鋼管機制過程分析

  原始缺陷從何而來,這是事故分析的中心問題。其腐蝕黑膜的存在,說明不是水壓實驗時新裂開的,而是早就存在的;原始斷口是解理型的,而高溫軋制時是不會發(fā)生解理斷裂的;金相組織正常,無加熱所造成的脫碳、氧化現(xiàn)象,說明原始缺陷不可能是高溫軋制時形成;II11管是熱軋的,管胚未采用剝皮工藝,代之以酸洗研磨損工藝,形成熱軋原始缺陷。

  從上面的分析可以得知,原始裂紋是造成事故的根本原因。原始裂紋的形成是由于管胚僅采用酸洗研磨損工藝,而未采用剝皮法。在精整過程中,由于冷作形變最大,造成原始裂紋。因此,只要將已安裝的管子經(jīng)100%超聲探傷(或再加表面檢驗),剔除缺陷部分,補上合格管,是可以安全使用,避免事故發(fā)生的。

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