??? 2.3.2處理措施:拆下后檢查發現傳感器無故障,但芯桿有細微彎曲,校直后波動相對之前較為平穩。
? ? 2.4調節閥控制系統
? ? 2.4.1 原因分析:汽輪機進汽調節閥控制系統主要由DDV伺服閥、油動機、卸荷閥、LVDT 組件、伺服卡等構成,電液轉換器由汽輪機前軸承座中的主油泵供油。主油泵(即汽輪機軸頭油泵)輸出1.1MPa的壓力油,經節流孔和電調裝置專用的濾油器后供給電液轉換器。當汽輪機轉速變化或抽汽壓力變化時,輸入信號與給定值比較輸出一個偏差值,經運算放大后改變兩路分別送給兩只電液轉換器的控制信號,使兩個電液轉換器輸出的脈沖油壓變化。脈沖油直接作用在錯油門滑閥下部,從而控制高、中壓油動機的位移,改變高壓調節汽閥和旋轉隔板的開度,達到自整調節的目的。
? ? 當電信號進入DDV伺服閥內放大電路后,此電信號將轉換成一個脈寬調制電流作用在線性力馬達上,力馬達將產生一推力并使閥芯產生一位移。同時激勵器激勵閥芯位移傳感器產生一個與閥芯實際位移成正比的電信號,并與輸入指令信號進行比較,所得偏差信號將改變輸入至力馬達的電流大小,直到閥芯位移達到所需值,即閥芯位移與輸入指令信號成正比。DDV伺服閥采用的線性力馬達可在中位產生左右兩個方向的驅動力。推動閥芯產生兩個方向的位移。雙筒濾油器上設有差壓發訊裝置,它以開關形式對濾油器的堵塞作報警,當進出口壓差達0.35MPa時,即發出電信號。由于線性度關系本機組DDV閥芯位置定在63.5%,故當DDV閥芯動作完畢后會回到63.5%即為正常。機組運行后DDV閥雖工作位置在67.3%,但壓差發訊裝置未發出堵塞信號,故沒有判斷閥芯堵塞。
? ? 2.5.2處理措施:首先更換伺服卡及DDV伺服閥,均未見異常。在更換雙筒濾油器濾芯時發現濾芯內機械雜質較多,更換后后閥芯位置從67.3%降至63.5%,故判斷是油內機械雜質過多,導致堵塞濾網進油量不夠,閥位動作滯后增大,最終使整個調節系統紊亂,出現負荷大幅波動現象。因在電液轉換裝置中油質要達到美國國家宇航標準(NAS1638)7級或以上,其中機械雜質在每100Ml油中大于100μm粒子數不得超過32個。故我們在用濾油機過濾的情況下還在濾油器出口加裝濾網且至少每個星期更換一次。當閥芯位置大于67.0%時更換雙筒濾油器濾芯,待油內機械雜質合格后,重新整定PID參數。經過一系列措施之后,負荷已能得到及時控制且無明顯波動。?
? ? PID參數對回路的影響
? ? 在整個調節系統中,當外部因素不可逆時,可適當的通過調整PID參數來達到穩定調節的目的。PID控制回路的增益是回路中所有增益的綜合。回路的總增益包括執行機構增益,閥門增益,閥門連桿機構的增益,變送器增益,汽輪機內部增益和505調速器的可調整增益等。如果累加的機械增益(執行機構、閥門、閥門連桿)等很大的話,要加入的505調速器增益必須很小以滿足系統穩定要求的系統總增益。
? ? 對于恰當調整好的系統來說,當給其一個階躍變化時,應稍微過調后就達到穩定控制。為了獲得較佳的響應,比例增益和積分增益應盡可能地大。要獲得較快的過渡響應,緩慢地增大比例增益設定值直到執行機構或最終驅動器輸出開始晃動或擺動,然后調整積分增益使輸出穩定。如果調整積分增益無法使輸出穩定,則減小比例增益的設定值。
? ? 下列是505E一種簡便的調整方法,能使PID增益值調整至接近最佳值。
? ? (1)??? 將積分增益減至最小
? ? (2)??? 增加比例增益直至系統剛開始晃動
? ? (3)??? 記錄系統增益(G)和晃動周期(T)
? ? (4)??? 按下列說明調整動態參數
? ? 對于PI控制設定比例增益=0.45*G,積分增益=12/T,DR=100
? ? 這種調整方法將使增益設定值接近最佳,然后再從這一點對它們作微調。
? ? 對于負荷波動是汽輪機常見問題之一,造成負荷原因較多,一旦出現,嚴重影響機組的安全穩定運行。通過本次對湖北大峪口化工有限責任公司3#汽輪機負荷波動原因分析,系統的分析了造成負荷多種原因,提出了具體的處理措施,對于其他電廠處理此類事故有一定的借鑒意義。
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