????充液開始時,充液閥切換位置,壓力補償器換位,P點流量為齒輪泵輸出流量,該處流量應該變化不大,而在圖3中流量從10.5L/min一下子就跌落到了6.3L/min,然后隨著充液時間的推移再有小幅下降。當充液結束后,流量恢復至10.5L/min左右。由此我們不難看出,此處齒輪泵的容積效率變化太大了,齒輪泵按正常來說是不可能出現此現象的,應該是齒輪泵內泄損壞造成的。
????故障處理
????更換齒輪泵,故障現象消除,
????故障問題2:踩剎車后低壓報警
????故障現象:
在一臺應用該濕式制動系統的輪式裝載機路試調試過程中,調試員每次踩下剎車后制動系統警報器都會低壓報警,制動系統壓力表數值在踩下剎車時短時間急劇下降至低于90Bar然后再回升至正常值,而且發覺制動距離變大,有制動不靈的傾向。
????分析原因:
????綜上所述排除了壓力傳感器和制動系統壓力表損壞的可能。該裝載機的壓力傳感器位于DS2口,由壓力表的變化規律,可以得知,此時蓄能器進出油口處壓力變化應該也很人,導致這種情況出現的原因一般有三種:
????1、制動系統管路有泄漏;
????2、蓄能器容量與制動系統不匹配,蓄能器容量太小
????3、蓄能器預充氮壓力參數不對,充氮壓力嚴重偏離正常值,充氮壓力過大或過小,甚至是密封失效,蓄能器內氮氣泄漏殆盡。
????第1種情況較易檢查排除,留意檢查觀察一下就能發現,本例沒有此現象,可以排除。
????第2種情況一般也不太容易出現,蓄能器的容量選擇取決于制動壓力、排量(制動器用油量)和動力消失后緊急制動次數。制動管路不太長,彈性變型不太大的系統,管路的影響可以忽略不僅。計算校正一下,本例不應存在此類問題。
????第3種情況有可能會經常出現的。我們先測試蓄能器的預充氮壓力。測壓前先充分泄壓,泄壓方法為:發動機熄火后反復數次壓下制動踏板。然后用蓄能器的充氮壓力表測量蓄能器的預充氮壓力,經測試,發現該車的兩個蓄能器一個壓力正常,另一個沒有壓力,表明該故障現象是由一蓄能器無預充壓力引起的。檢查蓄能器充氮口密封墊圈沒問題后重新充氮,結束后擰緊蓄能器充氮口充氮螺栓,試車,故障排除。
????全液壓濕式制動不管是單回路還是雙回路系統,其制動原理是相通的,遇到此類問題可以舉一反三,仔細分析,故障點不難找到。
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