一臺CAT320BL型液壓挖掘機在工作了5100H后出現如下癥狀:當機器向前行走30m后,整機已向左偏移2m;向后行走30m后,整機也向左偏移2m。
1、分析與測試
該機是由3個系統實現驅動和控制的,分別為主液壓系統、先導液壓系統和電子控制系統。其液壓系統的工作原理是:由發動機直接驅動上、下變量柱塞泵和先導泵,液壓油自上、下泵分別進入主控制閥,機器在不進行行走和其他動作的操作時,上、下泵的液壓油分別經閥體進入油箱;此時,來自主控制閥的負反饋信號反饋至上、下泵的控制器中,控制上、下泵的斜盤擺角,使機器空轉時液壓泵的排量減至最小;當進行行走等操作時,主控制閥在相應先導壓力油的控制下,將液壓泵的壓力油引向左、右行走馬達等執行元件。該系統為先導負反饋恒功率變量自動控制系統,其最大工作壓力由主溢流閥控制,行走時設置壓力為34。3Mpa。
針對該機的故障現象,結合液壓系統的工作原量,初步判斷故障應出自液壓系統,可能發生的部位有:上下主泵及其控制系統、先導控制閥、主控制閥、中心回轉接頭和行走馬達等幾部分。為了更快、更準確地找出故障的部位,我們進行了如下步驟的試驗及測量。
(1)直線行走測試
將挖掘機停放在長約25m且平整堅硬場地上的一端(見附圖),啟動發動機,將速度自動控制開關(AEC)斷開,并將發動機的油門放置在“10”的位置,同時推下左、右行走先導控制閥,使機器向前直線行走約25m,結果整機向左偏移了1.3m;然后,推下左、右行走先志控制閥,使機器向后直線行走約25m,發現整機也向左偏移1.3m。

(2)系統壓力的測量
將鏟斗油缸活塞縮回至極限位置,使液壓系統壓力升高,此時用壓力表測得系統的壓力為34.3Mpa,此為溢流閥的設定壓力
(3)行走系統壓力的測試
松開主溢流閥的鎖緊螺純潔,順時針轉動調整螺釘1.5圈,調高主溢流閥的壓力,測試行走過載閥的壓力,測試方法為:用塞擋銷卡死后右側驅動輪,同時用鏟斗和動臂撐起右履帶使其懸空,再向前操縱右行走操縱桿,此時壓力表測得的系統壓力即為下泵的壓力(29.5MPa)。
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