?、谏淞嫌透孜椿匚?/p>
排除:參考射料油缸不回錘之檢查方法排除。
?、坻i模解碼器參數發生變化而導致計數不準確
排除:參考鎖模故障排除相關部分。
(2)安裝模具未按操作要求調整,鎖模過緊、鎖模停機時間過長
(3)模具升溫膨脹后未重調容模量、致鎖模力增大,開模困難
分析:不能開模,在排除開模相關條件破壞引起的故障原因后,應重點考慮是否由于調模不當、鎖模過緊、鎖模時間過長、模溫等因素影響?由于模具的厚薄不一樣,采用機鉸鎖模的壓鑄機都由調模機構來調整容??臻g,先調整容??臻g,后調整鎖模力。當機鉸幾乎伸直(α>0)時,模具剛好合攏,此時鎖模力為零;進一步鎖模,當機鉸完全伸直(α=0)時,產生最大鎖模力,并自鎖。經過鎖模油缸,機鉸作用將模具壓縮E,同時哥林柱(拉桿)被拉長F(兩者應在其彈性范圍內)。此時如果鎖模過緊、鎖模時間過長,機鉸處的潤滑油被擠出,在鎖模產生的靜壓力及無潤滑的干摩擦狀態下,開模一段的速度及壓力往往不足以打開模具。另一方面,當模具升溫膨脹后,熱膨脹的變形量導致了鎖模力的額外增加,從而產生了開模困難的故障。
排除方法:
?、贆z查排除開模相關條件引起的故障。
②加大開模一段壓力及速度,潤滑后,重新在手動狀態下開模。
?、墼谙到y額定壓力內調高系統壓力,手動狀態下打開模具后,恢復原系統壓力及各相應參數。
?、苷{模是在無負荷狀態下進行的,上述兩種方法未奏效時,唯有松開頭板前哥林柱螺母,松開模具后重新安裝螺母,調整動、定板間平行度。不要試圖用調模機構在鎖模狀態下強行開模,否則會導致鎖模機構無謂損壞,如:斷鏈條、損壞鏈輪,甚至損壞調模馬達。
⑤嚴格按照調模步驟調整容??臻g及鎖模力大小,當裝模試啤一段時間,模具升溫膨脹,鎖模力增大后,注意及時調整容模量,使鎖模力回到原來的值,避免開模故障。
?、逌p少鎖模停機時間,停機前切記將模具打開,萬勿在鎖緊模具的情況下停機。
(4)肘桿(或曲肘)機構零件嚴重磨損或損壞
排除:更換嚴重磨損或損壞的零件。
3飛料
飛料在生產中時有發生,一旦出現飛料,要立即停機檢查,查明原因并解決后才能繼續生產。飛料發生的部位及可能的原因:
(1)射嘴身與鵝頸接合部位飛料
?、倌>呷胨谥行呐c射嘴中心出現偏差,工作一段時間后,由于反復沖擊,導致射嘴身與鵝頸接合部位松動而飛料。
排除:重調中心。建議模具設計時加裝與頭板預射孔相符的定位圈。
?、谥圃熨|量問題。射嘴身與鵝頸錐面配合不好,導致飛料。
排除:拆下射嘴身,先清理干凈射嘴身錐度表面鋅料,再清理干凈鵝頸錐孔內表面鋅料,適當研配兩配合錐面,再重新安裝射嘴身。若發現有頂底現象,應適當截去射嘴身端部再研磨之。
?、凵渥焐戆惭b方法不正確導致錐面配合不好而飛料。
排除:正確的安裝方法是將鵝頸錐孔加熱到一定溫度(約300℃以上),再將射嘴身緊套入錐孔中。加熱溫度不夠或常溫安裝會導致高溫工作時配合錐面的松動而飛料。
(2)射嘴與模具入水口接合處飛料
①模具入水口與射嘴中心出現偏差,未對正。
排除:重調中心。
?、谀>呷胨谂c鵝頸射嘴不相符;其入水口角度、孔的圓度及尺寸可能不吻合。
排除:修整模具入水口或更換射嘴。加工模具入水口及射嘴時,應按標準制作。
③射料時扣咀力不夠。
排除:檢查排除扣嘴油路故障,適當增大扣嘴力。
④離嘴后,射嘴頭部有鋅液滴漏。
排除:清理滴漏鋅液,適當延長離嘴延遲時間或設法改善入水口處冷卻條件。
(3)模具分型面處飛料
①容模位置未調好,模具未鎖緊。
排除:重新調整鎖模力。
?、跈C鉸部分嚴重磨損,使模板鎖模力下降。
排除:更換或修復嚴重磨損的機鉸部分零件。
?、勰>弑旧砥叫卸炔缓没蛘吣>叨啻问褂煤髧乐啬p。
排除:修復模具。
?、軇?、定板間平行度未調整好或使用后出現偏差。
排除:重調動、定板間平行度至符合要求。
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