1備用泵軸封失效引起凝結水溶氧超標
1.1取掉凝泵水封環埋下了隱患
2004-07-16,2號機凝結水溶氧達到40~60礸/L,現場多次查漏未果,最后查閱該泵檢修記錄時發現,盤根室內的水封環被取掉了(原因是當時凝泵盤根處甩水嚴重,試將水封環取掉換為盤根,以增強密封,減小盤根處漏量)。凝結水泵盤根密封水工作原理見圖1。
從圖1可以看出:在水封環換為盤根后,盤根密封水進水口就被盤根堵塞了,之所以一直未發生凝結水溶氧超標,是因為該處盤根與軸套緊密接觸,隔絕了空氣,而當軸套經長時間運行磨損后,盤根與軸套出現間隙,致使空氣從壓蘭吸入泵體內,引起凝結水溶氧超標。
針對這一原因,分2步進行了處理。
第1步,為了滿足機組穩定運行的要求,臨時將B凝泵密封水回水門關小,以減少從凝泵壓蘭處漏入的空氣。此方法取得了很好的效果,凝結水溶氧從50礸/L降至7礸/L。
第2步,利用機組小修機會,徹底更換盤根、軸套、水封環。此后,凝結水溶氧正常。
1.2備用泵盤根密封水壓力不足
1.2.1凝泵自密封水管路改造引起密封水壓力不足
該公司凝結水系統正常運行時,備用凝泵盤根密封水取自外供除鹽水,而其回水則回到凝泵入口,這樣不斷地給機組補水,超出機組需求的補水被排掉,造成浪費,不符合電廠節能降耗的要求,為此利用機組臨停,對3號機凝結水管路進行了改造。改造前后凝泵盤根密封/冷卻水系統見圖2。
圖2改造前、后凝泵盤根密封/冷卻水系統
改造之后不再有浪費水的現象。2005年2月出現凝結水溶氧超標,達到80~90礸/L。對比凝泵密封水改造前后的系統布置,分析認為,由于改造后A凝泵(運行泵)自密封水同時供給2臺泵的盤根密封/冷卻用水,而導致供給B泵(備用泵)盤根密封水的壓力下降,引起漏空溶氧。
針對這一情況,為了增大盤根密封水壓力,將A,B凝泵盤根冷卻室入口閥A3,B3由原來的針形閥改為閘閥,同時將開度關至一半,凝結水溶氧很快從86礸/L降至7礸/L。
1.2.2凝泵自密封水逆止門卡澀引起的密封水壓不足
2004-10-15,1號機凝結水溶氧超標。當時B泵剛剛進行了每月1次的聯鎖切換試驗,倒成A泵運行,不久凝結水溶氧超標。在仔細分析凝泵切換運行情況后,懷疑可能是在倒泵時A/B凝泵自密封水管路逆止門閥芯卡澀,造成自密封水在此分流降壓,繼而導致備用凝泵密封水壓力不足,而使空氣從盤根處漏入,導致凝結水溶氧超標。在對逆止門管路敲震處理后,凝結水溶氧由55礸/L降至6礸/L。
2凝結水負壓區存在漏點,引起凝結水溶氧超標
凝結水負壓區是指在凝汽器熱井水面以下至凝泵入口管道這一區域(包括備用泵出口逆止門前)。漏點可能存在于該區域所有法蘭、焊口以及與凝汽器熱井相連的各疏放水管閥。
由于漏點處于負壓區,因此不易察覺,同時即使是毛細裂紋樣的滲漏點,也會使溶氧升高以致超標。2004-10-29,2號機凝結水溶氧達到60~70礸/L,借助超聲檢漏儀,發現A凝泵(運行泵)入口濾網差壓計表管焊口有細小裂紋,用AB膠封堵后,凝結水溶氧恢復至5礸/L,溶氧正常。
通過幾次凝結水溶氧異常情況的處理,可以得到一些寶貴的經驗和教訓。
(1)涉及凝結水負壓區系統的改造變動,一定要周密細致,防止出現凝結水溶氧超標情況。
(2)出現凝結水溶氧超標,準確的判斷分析與試驗是查找問題的關鍵。
變電站運行工崗位風險告知卡
高風險作業風險評估方案
電氣設備的粉塵防爆
雜散電流的防治安全技術措施
電氣防火防爆技術知識手冊
觸電防護技術知識手冊
架空管路拆除安全技術措施
低壓配電作業風險點告知卡
車間安全生產注意事項
配電箱安裝及使用安全要求
保證電力施工現場作業安全的組織措施…
怎樣進行線損分析
防臺防汛安全措施
焊接立焊時的操作方法
跌落式熔斷器的正確操作方法
在電氣設備上工作 保證安全的技術措施