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4號輸灰管道泄漏故障分析及對策

作者:鞏志華  
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 4號輸灰管道是秦皇島發電有限責任公司2臺300 MW機組的水力沖灰管道,從廠區鋪設至海邊貯灰場,長約6 km,采用地下直埋方式,于1995年投入運行。該管道從2001-01-10~2002-03-30先后4次發生泄漏。由于管道采用地下直埋布置,距地面約3.5 m,土方工作量大,在2001-07-31搶修時正逢雨季,造成多次塌方,給施工帶來困難,威脅安全生產。

1 故障的發生原因

  4次泄漏地點前后相距約300 m,每次泄漏都是因連接管卡的螺栓損壞所致。4次故障暴露出設計和生產管理中存在的問題。

1.1 輸灰管道采用地下直埋方式的缺陷

  因管道深埋在地下,管道缺陷無法及時發現,只有當灰水泄漏時才能發現。從這4次泄漏開挖的情況看,管道是用磯沙掩埋的,由于輸灰管道在運行中受管內水沖擊的作用產生震動,使輸灰管道與磯沙之間產生摩擦,造成管接頭管卡的螺母磨損,螺桿磨成圓錐體,致使連接失效、管卡松開、管口錯位,大量灰水泄漏。這應引起設計單位的注意。

  如果設計時對掩埋的土質提出要求,或采用土質較軟的黃土,情況將會好得多。

1.2 管接頭連接方式的缺陷

  連續出現泄漏,都是因為管卡連接失效所致,而接頭采用焊接方式的其它3條輸灰管道均未出現泄漏情況。在灰場地面上布置的灰管,其管卡用螺栓連接的,目前的運行情況尚好。可見管卡用螺栓連接的灰管不適合地下直埋布置,特別是土質不好的磯沙地帶,更不能采取管卡連接方式。

1.3 4號輸灰管道運行方式暴露的問題

  因設計上的原因,在灰場內4號輸灰管道有一凹段,在停運備用期間水無法排出。如果在冬季按正常倒運周期,有可能因凍管而造成4號輸灰管道失去備用。為了冬季輸灰管道的安全運行,運行規程規定,冬 季防凍期間4號輸灰管道必須長期運行。近幾年冬季,4號輸灰管道一直是連續幾個月運行,這必然加速了管卡連接螺栓在管道運行、震動中的磨損,造成管卡損壞。

2 防范措施和改進的方法

2.1 修改4號輸灰管道冬季長期運行的規定

  4號輸灰管道有一段為地上高架布置,在2000年防凍大檢查中已對該管段采取封閉保溫措施,徹底解決了4號輸灰管道的冬季防凍問題,原“規程”中有關4號輸灰管道冬季防凍期間長期運行的規定應停止執行。這樣會大大減少因4號輸灰管道長期運行而帶來的管卡螺栓磨損,從而達到控制4號輸灰管道頻繁泄漏的目的。

2.2 修改 3,4號輸灰管道定期倒換運行的規定按除塵運行“規程”的規定,3,4號輸灰管道定期倒換,4號 輸灰管道全年實際運行時間約為5 800 h,大約是3號管的2倍。3號輸灰管道是內襯鑄石套管,地下直埋段全部采用焊接,因該產品技術比較成熟,從國內許多電廠的使用情況來看都比較好。4號輸灰管道由于內襯橡膠,地下直埋段不能采用焊接,管卡連接螺栓因磨損腐蝕等原因極易損壞而造成管道泄漏。根據3,4號管的設備情況,應調整2條管道的運行時間。如果將運行時間調整為3號管道每月約運行20天,4號管道每月約運行10天,這樣3號管道每年約運行5 800 h,4號管每年約運行2 900 h,和原來的運行時間相比,4號管將減少運行時間約2 900 h,這樣就可延長4號輸灰管道的檢修周期,從而達到節約檢修費用,提高輸灰管道安全運行水平的目的。

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