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原煤倉變形原因分析與處理

  
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1 概況

沙角發電總廠C廠3臺機組鍋爐是美國ABB-CE公司生產的亞臨界壓力中間再熱強制循環汽包爐CC+RR-70,四角偏置同心圓燃燒,配6套正壓直吹式制粉系統,其中原煤倉的容積為1046m3,煤倉內徑為7m,煤倉圓筒高24.3m,煤倉錐體高8.62m,每個煤倉儲煤量約800t。

2000年10月,在2號爐B煤斗處有也洞漏煤,后搭架到漏煤處,發現煤斗處有裂紋。經檢查發現1號爐的A、B、C、D、E,2號爐的C、D、E、F,3號爐的A、B、C、E都有相同的缺陷,即煤斗圓筒內凹或外凸,鋼板上有明顯的皺折(見圖1)。

圖1 煤斗缺陷示例



2原因分析

通過對2號爐各煤斗的現場檢驗與無損探傷,發現由于腐蝕造成的筒體減薄較嚴重,如在某些點厚度由10mm變成7.3mm,6mm變成4.26mm等。詳細數據見表1。

表1 各煤斗的損傷位置和程度



注:(1)筒體節級從上往下數,共13節。1~4節壁厚6mm,5~9節壁厚10mm,10~13節壁厚12mm。

(2)朝W西、N北(汽機側)、E東、S南(鍋爐側)。

(3)損傷程度:I級,小量塑性變形,油漆變形開裂變色;Ⅱ級,宏觀變形明顯,一般為單一變形帶;Ⅲ級,宏觀變形嚴重,為多變形帶交叉區。

經過對煤斗筒體設計、制造、安裝及使用的資料查閱及分析,煤斗筒體采用三維殼單元(SHELL63),整改加筋部分采用三維梁單元(BEAM4),考慮到重力、溫度、風載等因素的影響,對煤位在40%、60%等幾種情況下的煤斗筒體進行對比分析。有關60%煤位的數據見表2。

表2 60%煤位的數據

項目

加筋前

加筋后

第四強度理論最大MISE應力/MPa

正常工作加溫度升高10℃最大MISE

應力/MPa

最大形變/mm

筒體重量/t

抗彎剛度/比值

72.8

87.7

2.15

42

1

48.7

67

9.12

45

4


再經過有限元分析,發現筒體抗彎強度較弱,初步分析原因為:腐蝕造成筒體減薄,在臺風,溫度等的作用下,結構局部屈曲。同時,煤斗的變形是在以側向彎曲力為主,加之一定的軸向壓力作用下的局部屈曲失穩。

3 處理方案

按照上面的分析,煤斗整改的思路應該是降低側向載荷,增加抗彎剛度,在降低側向載荷實際較難操作的情況下,提出下面這個旨在提高煤斗筒體縱、環向剛度的整改方案。具體為:在煤斗筒體上部原環帶之下、下部原筋板之上焊接8條縱向筋板,筋板斷面為12mm×120mm,在筒體一定位置焊接4條環向板筋,環筋斷面同縱筋,縱、環筋板用三角筋板撐護,加筋材料采用Q235A(老標準的A3),焊條采用與加筋材料相應的低氫焊條。 (何望飛 管世強)

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