4防止采空區煤炭自然發火采取的措施
(1)從通風系統上,采取小風量、低壓差,即均壓技術。通過該區域的兩處通風設施,控制工作面風量,在瓦斯濃度不超限的前提下,綜合工作面溫度等因素,盡可能減少工作面風量,由試產期間的750m3/min,降為550m3/min。
(2)減少漏風帶寬度。在綜采支架后方沿工作面開切眼方向設置30m風幛,減少漏風帶寬度,對阻止采空區煤炭氧化自燃起到了一定的作用。
(3)工作面注漿。由于工作面地質條件的影響,工作面隨采隨注漿受阻;后來,對采空區預埋注漿管,進行注漿,漿液泥水比1∶5左右。
(4)監測采空區氣溫及氣體變化的措施。隨著工作面推進,向采空區預埋監測束管及溫度探頭,每50m布置一個測點,同時堅持每周收集一次工作面上隅角、回風流的氣體及采空區束管的氣體。這樣便于了解采空區煤炭氧化的發展程度,為及時制定有效的防火措施提供可靠的依據。
(5)汽霧阻化劑防火。首先用PB-100/55型噴霧泵、噴霧器(WH-2型)內阻化液濃度20%。流動汽霧阻化防火系統包括:高壓泵站、管路系統、霧化部分;在高壓泵站設高壓過濾器、儲液箱、電氣開關等,高壓泵站布置在運輸巷與采煤面液壓泵同放一處,高壓泵、儲液箱等放在兩輪平板車上,隨工作面推進不斷移動。
至1994年3月底,向采空區噴灑阻化劑150t,起到一定的阻止遺煤氧化自燃的作用。
(6)加快工作面的推進速度。剛開始月推進速度70m左右,后來加快到90m左右,這樣能使采空區氧化帶盡快變成窒息帶,避免采空區遺煤的氧化自燃。這是一條行之有效的措施。
(7)工作面回采結束后的防火措施。為了提高注漿滅火的效果,在離終采線40~50m時,在7131軌道巷向采空區預埋直徑為100mm的注漿管。回采結束后,及時回出設備,構筑永久密閉墻,并進行了注漿,注漿量3980m3。
綜采放頂煤工藝之所以在我礦成功的應用,主要取決于煤炭自然發火得到控制,綜合防滅火技術措施得到全面落實。
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