3.3壓榨脫水階段:通過壓縮空氣進入隔膜濾板中,使隔膜產生彈性變形擠壓濾餅,進行二次壓榨脫水,使濾餅的含水率進一步降低;
3.4分組拉開卸料階段:通過拉開機構使濾餅分三次快速拉開卸料,對于難過濾的物料,啟動卸料機構,卸料機構通過兩個支座與主機的固定壓板和后支架連接,由兩端卸料油缸的伸出和回縮,實現卸料大梁的上下運動,固定在濾板上的擺動桿與濾布相連,當卸料大梁上下運動時,擺動桿帶動濾布進行上下震動,利用濾餅自重使粘連濾布的濾餅脫落,實現自動卸料。
4煤泥水壓濾系統技術改造
針對煤泥處理系統存在的問題,我們將影響煤泥回收的各個環節進行了改造。
4.1采用一臺KM300/1600型快速隔膜壓濾機替換一臺YSM500板框壓濾機
增大了煤泥水的處理能力,加大了煤泥的回收量。首先縮短了循環時間,改造后循環時間平均為30分鐘,比原來的循環時間縮短了70分鐘,處理量為原來的3倍;其次減少了人員,原來的壓濾車間每班5人,現在僅需3人就可以完成生產任務;再次降低了勞動強度。
4.2更換了入料泵
將中間攪拌桶甩掉,更換為流量為160m3/h,揚程為70m的渣漿泵,電機功率由原來的11KW增大到現在的90KW,為了減少水泵啟動時對電網的沖擊,電機啟動采用變頻軟啟動,保護了設備過負荷等事故的發生,并且節約了電能。
4.3水路閉路循環的改造
經過改造后,將壓濾機的濾液水回收到循環池,做到閉路循環,減少了煤泥水的流失。
4.4反吹煤泥做到了回收
KM300/1600型壓濾機設計反吹裝置,考慮到煤泥水的流失和閉路水循環的要求,我們將反吹管接入濃縮池中,使反吹出的煤泥量重新進入壓濾系統,得到了充分的回收,同時也保證了壓濾機工作循環的可靠性,降低了設備的事故率,保證了生產能力的發揮,也減少了生產成本。
4.5煤泥水沉降藥劑的試用
為了加速煤泥水的沉降,尋求適合我廠的藥劑并發揮最大的藥效,我們反復對煤泥水進行藥劑試。根據我廠煤泥水的特點,我廠采用聚合氯化鋁沉降劑和聚丙烯酰胺絮凝劑配合使用。以改善煤泥水的可處理性。實踐證明,采用藥劑后效果顯著,入料時間由原來的30分鐘降為現在的15分鐘。
5結論
5.1經過對煤泥水壓榨系統的技術改造,增大了煤泥水的處理量,使后來的入洗原煤由每年60萬噸提高到90萬噸,使洗煤廠入洗能力達到了設計能力。
5.2通過對壓濾機的更換及附屬配套設備的更改,使洗煤廠煤泥水得到了閉路循環,保護了環境,減少煤泥流失。
5.3經過試驗表明,將聚合氯化鋁與聚丙烯酰胺絮凝劑配合使用,能達到較為理想的處理效果。
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