(5)合理確定固井水泥漿附加量,降低液柱壓力防漏。
井眼與套管環空間隙小,水泥環薄固井質量差,油井壽命短。
有資料顯示遼河油田錦45塊側鉆井平均壽命為2.5年,僅為鉆井油井壽命的1/4,表面原因是側鉆井固井質量問題造成,根本原因是受原井套管尺寸限制,使得裸眼與尾管環空間隙過小,水泥環過薄,強度低,加之射孔震動,起下管柱的撞擊,注氣高溫高壓的影響,使側鉆靜水泥環早期脫落,油井壽命降低。為此我們采取措施如下:
(1)對于Ф177.8mm套管側鉆井,我們在2001年立項與牡丹江石油工具廠合作,加工KYQ152-180型擴孔工具兩套,并隨時提供刀具零部件;經過近兩年的擴孔實踐,取得良好的效果,平均井徑均在175mm左右,高于未擴孔側鉆井平均井徑5?~7mm
(2)對于Ф139.7mm套管側鉆井,我們與工程院聯合擴孔,效果也較好,平均井徑可達135mm左右。
(3)為了防止擴眼過程中出現新眼(曙1-14-23c擴孔出新眼)我們在擴孔器前面增加了導向部分。
(4)擴孔操作平穩,送鉆均勻,防止擴成“糖葫蘆”井眼。
對套管不居中,頂替效率低,采取措施如下
(1)調整好完井液性能在保證完井液攜砂要求的條件下,盡量降低完井液的屈服值,改善井眼與套管窄邊完井液流型,提高頂替效率。
(2)優選前置液體系與數量,在已知裸眼環空容積條件下,根據設計達到紊流狀態排量下,應保證前置液接觸時間大于7min,來確定前置液的數量,并盡量選擇與完井液,水泥漿具有良好配伍性的前置液體系。
(3)與地質人員密切配合,認真分析井徑圖,合理選擇扶正器的安放位置及數量,確保套管居中,提高頂替效率。
(4)采用套管漂浮固井技術保持套管居中,提高固井質量。即在套管內替入低密度壓塞液+完井液,使其密度低于環空水泥漿密度,保證套管處于漂浮狀態,不易貼邊。
(5)及時活動套管,防止粘卡形成窄邊,且有助于清除井壁浮泥餅,提高水泥膠結效果。
(6)采用變排量頂替技術,即在水泥漿“U”型管效應發生時,以 600~800mlm/min排量迅速追擊水泥面,然后,采用正常排量頂替,直到理論替入量,轉入小排量頂替附加量到碰壓為止。
(四)完井井工具結構不合理的改進措施。
(四)井工具結構不合理的改進措施。
(1)改進碰壓式尾管懸掛器中心管活塞密封結構,防止出現固井短路,達到良好的密封效果。
(2)改進鉆桿膠塞的結構與皮碗質量,保證刮削效果與密封性能。
(3)擴大尾管口流道面積36%,減少循環及固井蹩堵現象。
(4)采用雙阻流板增強密封效果。
(5)對于井斜大于28°的側鉆井,為解決單流閥密封不及時密封效果差,水泥漿易倒返,我們采用彈簧阻流板增加密封的可靠性。
(五)對于側鉆井尾管固井測聲放尾管口遇阻次數多等問題,我們在以下幾個方面進行了研究:
(1)改進碰壓式尾管懸掛器中心管結構,加長中心管活塞以下段長度。
(2)完善尾管口沖洗技術措施。
(六)對于替量及附加量難以掌握問題采取的措施如下:
(1)認真計算地面管匯附加量。
(2)認真觀察鉆桿膠塞與中空膠塞復合時的替入量,并與計算鉆桿內容積相比較,其差值定為實際附加量。
(3)采用電腦計量與人工卡水位計量相結合,避免電腦中途發生停電故障,或泵上水不好,實際替入量小于電腦計量數據的情況。
五、洼45c固井實例
(一)洼45c井簡介
??? 洼45c是洼19區塊的一口Ф177.8mm套管側鉆井歷屬金馬油田由我公司鉆修4隊施工;2003年8月21日搬安,9月11日完鉆,完鉆井深2265m,窗口深度1715m,裸眼進尺550m,9月12日采
用KYQ152-180型擴孔工具擴孔完畢,擴孔井段1720~2265m,9月13日完井電測,連斜實測靶心距1.32m,最大井斜49.14°,水平位移287m井身質量合格,9月14日下套管、固井,9月15日測聲放檢查固井質量評定為優質。
(二)固井計算過程
1、入井管柱組合:引鞋0.3m+旋流短節3m(安裝彈簧阻流板)+Ф127mm短套管0.92m(安裝自鎖阻流板)+127mm套管串590.2m+中空膠塞短節0.38m+懸掛器總成3.2m。
2、套管數據:
Ф127mm-7.52-N80天津產套管下????? 深2263m?????????? 阻????? 位2258.88m
懸掛器頂深1665m?????????? 重復井段長50m
3、電測井徑及裸眼注灰量計算數據表
井深m????? 1765?? 1815?? 1865?? 1915??? 1965?? 2015? 2065
井徑cm???? 18.1??? 17.8?? 17.2??? 17.4??? 17.6??? 18.1?? 17.5
注灰量m3? 0.653?? 0.611?? 0.528? 0.555?? 0.583?? 0.653? 0.569
4、累計注灰量:(附加系數65%)
??? 累計注灰=40152+4.152*65%+(0.162-0.127)*0.785*50=7m3
5、替量計算:? Ф88.9mm鉆桿內容積=3.87*1665/1000=6.44m3
Ф127mm套管內容積=9.85*593.78/1000=5.85m3
?????????????? 累計替量=6.44+5.85+.25=12.52m3(附加0.25)
6、負荷計算:? Ф88.9mm鉆桿浮重=19.8*1665*.84/1000=27.7噸
?????????????? Ф127mm套管浮重=22.32*598*.84/1000=11.2噸
7、方入調整為1.25m
8、前置液選CMC膠液,注入量4m3密度1.05g/cm3
(三)固井施工過程如下
1、坐掛與倒扣:控制懸重在27.7噸使倒扣接頭處于中和點,倒扣分兩次進行,停轉盤無倒扣,上提無阻卡,證明扣完全倒開。
2、注前置液CMC膠液4m3、排量550ml/min
3、注灰:采用“雙凝水泥”排量550ml/min
???????? 普通水泥漿注2.45m3、速凝水泥注4.55m3
4、上提方鉆桿,投鉆桿膠塞,沖洗方鉆桿,接方鉆桿下壓5噸。
5、替壓塞液3.5m3,排量600~700ml/min2.7m3迅速追趕水泥面然后采用550ml/min的排量繼續頂替。
6、替泥漿:采用550ml/min排量繼續頂替泥漿,當替至3.19m泥漿時,泵壓突升到10.5Mpa膠塞復合,繼續替至5.85m。
7、碰壓:采用270ml/min排量繼續替入0.25m碰壓15Mpa,放回水檢查阻流板密封情況良好。
8、沖洗尾管口:采用270ml/min排量將泵壓生至12Mpa、司鉆上提方鉆桿的同時,固井車采用小排量保持泵壓不降,當中心管活塞提出懸掛器口,泵壓突降,司鉆停止上提,固井車改用大排量沖洗尾管口。
9、循環排除多余水泥漿,起鉆候凝。
六、建議與結論
??? 1、采用碰壓式尾管懸掛器,能夠縮短側鉆井周期,節余側鉆成本,提高固井質量,減少聲放遇阻次數。
??? 2、采用擴孔技術能夠提高固井質量,延長側鉆井壽命。
??? 3、為了使井身結構更加合理,尾管應采用無接箍套管,相對增加裸眼與套管環空間隙,提高固井質量。
??? 4、尾管懸掛器頂部應改成具有回接能力結構。
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