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電解鋁整流柜事故原因及預防措施

  
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  結合測試結果和現場情況,事故的主要原因也就很容易分析清楚了。

  1、由于不合格整流元件比例較高,且在事故時均發生炸裂現象,電弧噴出引起事故擴大。整流元件整體質量有一定的缺陷,是造成事故和事故擴大的主要原因。

  2、換相吸收保護電容由于耐壓范圍不能滿足正常要求,且在運行中出現漏液、鼓肚等現象,說明保護電容器存在嚴重的安全隱患。也就是在機組換相過電壓過程中,保護電容器起不到保護作用,加上整流元件的質量等因素,引起整流元件損壞,噴出的電弧又引起了事故擴大,造成整流元件大面積損壞。

  3、大面積的整流元件噴出電弧,再加上直流母線出口正負極間距離偏小,造成直流母線間擊穿而形成正負極短路,是本次事故擴大的根本原因。

  4、由于本廠供電系統的保護裝置動作及時、可靠,迅速切斷了整流機組,沒有引起其他機組異常和造成停電事故,對電解槽生產也沒有造成什么影響,避免了更大事故的發生。

  事故預防措施

  根據上述事故原因的分析,結合國內同類事故的處理措施,在我廠整流機組中采取了相應的預防措施。

  1、對我廠所有整流機組整流元件進行測試,對不合格元件全部進行了更換,杜絕了事故的根源。

  2、換相吸收保護電容器由于電壓范圍不能滿足要求,加上運行中出現質量問題,起不到保護作用,決定對全部電容器進行了更換,在整流元件保護上提供了保證。

  3、結合本次直流短路事故教訓,根據現場柜子結構在直流母線出口正負極間加裝絕緣隔板,防止再次發生直流短路事故。在各橋臂間同時加裝絕緣隔板,防止整流元件損壞時,因磁套環炸裂而波及其他元件。

  4、對整流柜的純水冷卻系統進行完善,提高運行時的水質,增強整流柜的運行效率。

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