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氯乙烯裝置氧氯化單元穩定安全性分析

作者:劉嶺梅  
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  另外,新氧氯化反應器內無熱點,反應催化劑的選擇性也很好,而原料氯化氫中的少量乙炔已在進入前加氫除去,所以新氧氯化反應器的乙烯、氯化氫的轉化率和選擇性比老氧氯化反應器好,產品二氯乙烷純度新的也比老的好。

  (2)反應進料工藝和安全性

  老氧氯化反應器進料方式是,乙烯先與循環氣混合加熱后與氯化氫混合,然后再與經預熱后的氧氣混合,然后進入反應器的下部分布板。老氧氯化反應器的原料氯化氫無先進行加氫脫微量乙炔工藝。
  新氧氯化反應器進料方式是,分兩股,一股為預熱的氯化氫加氫脫除少量乙炔后與預熱過的氧氣混合,一股為乙烯與循環氣混合后預熱,兩股料在反應器內再混合。

  新氧氯化反應器反應時進料設計好處:(1)可以減少換熱面積,因為提高溫度是一定值,老反應器加料方式是先對部分料預熱,然后混合,而且要達到一定溫度,就必然對預先預熱的溫度要求很高,故溫差必然小,換熱面積就要很大,加熱蒸氣壓力要求也高;新氧氯化反應器加料無此缺點。(2)新氧氯化反應器反應加料,氯化氫在反應器內與循環氣混合,保溫效果好,老的在反應器外混合,易發生腐蝕。這是因為,循環氣中夾帶水份是不可避免的,在反應器外混合,保溫效果很難保證,稍不好就容易發生腐蝕,而在反應器內不存在這個問題。事實上,我廠老反應器加料管等就因為這個原因腐蝕損壞,多次導致停車。

  新氧氯化反應器設計值得注意的是:氯化氫直接用換熱器預熱,容易因換熱器發生泄漏腐蝕,且氯化氫加氫也給工藝帶來了易爆組分。但氯化氫加氫如前所說,是必要的,因此操作時要多加留心。

  (3)氧氯化反應單元處理工序工藝及安全性

  由于新氧氯化反應器中氯化氫轉化比老反應器完全,故新氧氯化后序工藝不設堿洗塔,同時新反應處理工序處理設備少,特別是泵、槽、混合分離器比老工藝少得多,這有利于減少設備損壞事故,節約投資,降低單耗和公用工程消耗,對減少環境污染等也有好處。

  老氧氯化反應器循環氣中含氧量高,為3.9%~8%,接近爆炸極限,不安全,我廠就曾發生過尾氣分離器爆炸事故。新氧氯化反應單元采用貧氧工藝,循環氣中氧控制在0.5%—2.0%,超過2.5%高限報警,達到3.0%時,聯鎖停車,不會形成爆炸混合物,不會發生事故。

  (4)氧氯化單元安全分析
  根據華東理工大學報告,氧氯化反應屬于高度危險范圍等級,但我廠的一些措施設計采用,使氧氯化單元降為輕微危險范圍等級,盡管如此,但我們在生產操作時仍不可掉以輕心,只有嚴格按操作規程辦事,認真操作,才能真正杜絕事故發生。
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