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聚乙烯裝置爆炸事故分析

  
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把“三同時”看成了項目順利進展的一個程序,看成了制約項目建設的一個環節,沒有領會“三同時”的真諦,也進行了安全評價,但是不求甚解,流于形式,失去了評價的意義。

一個裝置在設計上留下這么多隱患,事故發生也就不奇怪了。我們也不得不懷疑設計單位的設計能力和工作態度,以及我們的設計管理水平。設計上存在這么多問題,都沒有發現,設計審查如何進行的,簡直不可思議。

第五,勞動紀律松散,員工責任心不強,用工管理不嚴,技術培訓有差距。

22日至23日,裝置幾次停電,多次降負荷,就是在生產波動的情況下,裝置值班長不請假,只是向當班班長電話通知一聲就不上班了,甚至當班員工有的還在洗澡。在一個易燃易爆、高度危險的石化裝置,操作如此不精心,勞動紀律如此渙散,安全生產根本無法保證!

這起事故造成8人死亡,其中4人是臨時工,重傷的1人也是臨時工,還有1 名臨時工受了輕傷。死亡的4名臨時工,是在裝置清掃衛生的,是誰讓他們進裝置的,沒有人能講清楚。裝置生產區域內逗留這么多的臨時工,加大了傷亡代價。

另外,聚乙烯新線的一名員工技術考核只得38分,在沒有進行再培訓考核的情況下,仍然可以上崗操作。技術素質如此低劣的員工上崗操作怎么能讓裝置平穩,怎能處理好突發事件!

這次事故同時也暴露了我們在其他管理上存在著差距。聚乙烯新線在開車前做了風險評價,也識別出聚合釜爆聚、沸騰床粉塵爆炸、工藝管線泄漏等風險因素,但對視鏡的破碎、沸騰床引風機的入口吸入可燃氣體等危險因素沒有識別出來。這說明在風險分析上只是憑經驗,對風險因素識別還不細致、不到位,存在漏項。

那么,從以上五個方面管理方面的原因的分析中,我們也深深地感到,這起事故,反映了我們從分廠到公司各管理層,各級領導干部,特別是主要領導同志,沒有真正樹立以人為本,安全第一的思想,對安全生產重視程度不夠,工作不細,管理不嚴,安全生產的弦繃得不緊。對安全工作,強調得多,落實得不足,執行力不強,沒有把安全工作真正落到實處。對干部教育也不到位,從嚴要求力度不夠。存在重生產、抓產量、抓效益、抓扭虧解困,但忽視了各項管理和安全工作,特別是在標本兼治上力度不夠,盡管大家一直強調安全,也層層簽訂了責任狀,但是,責任還沒有真真切切地落到實處,安全生產和遵章守紀意識還沒有成為廣大員工的自覺行動。這還需要我們公司上下加大力度,做更加深入和細致的工作。

對于“2.23”事故,地方政府高度重視,事故當天,遼寧省經貿委、遼寧省公安廳、遼寧省總工會等部門聯合成立了事故調查組,開始了事故調查。到2002816日,事故調查組完成了事故調查處理報告。最后,按事故處理“四不放過”的原則,對33名責任者進行了嚴肅處理,具體是這樣處理的:

一是對提供玻璃視鏡的原北京閥門總廠業務員,建議司法機關追究刑事

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