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聚乙烯裝置爆炸事故分析

  
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一是總承包方管理不到位。聚乙烯新線建設是由遼陽石油化纖工程公司總承包、安裝公司施工建設的。安裝打壓試驗是確保工程質量的一個重要環節,對易燃易爆的化工生產裝置尤為重要。而這次事故發生后,調查組向打壓單位要原始打壓記錄,令人不解的是打壓單位卻拿不出來。為了推卸責任,施工單位還編造了一個打壓記錄欺騙調查組,性質十分惡劣。二是工程監理和工程質量監督不到位。僅就打壓這件事,監理公司也拿不出來原始記錄,嚴重失職。大家試想一下,如果認真打壓了,這個假劣視鏡就會在開車前被發現,事故就不會發生。三是甲方對施工管理不到位。對總承包單位沒有很好地履行監管的責任,尤其在施工過程中的一些隱蔽工程,工程質量監督也沒有盡到責任,最終釀成了大禍。聯想到遼化2001821日芳烴廠的“8.21”火災、2001115日聚酯一廠的11202泵蓋崩裂事故,2004年的“9.6”火災導致1名員工死亡的事故,這些都與檢修安裝質量有關,教訓十分深刻!

第三,工藝、生產管理不嚴肅。

這次事故的起因是聚合反應不正常,而且是老線、新線在同時反應不好。歷史上聚乙烯也多次發生過聚合反應不好,但沒有查出具體原因,不了了之。結果遇到這種情況,束手無策。另外值得注意的是,新線的操作規程也與實際工藝不符,操作規程上規定干燥系統采用氮氣法,而實際上采用的是空氣法,增加了氧含量,為事故埋下了禍根。由此可見在生產管理、工藝管理上是極不嚴肅的。

通過事故調查發現,從229點到237點,不到24小時內,裝置就3次停電,新老線聚合停車3次、降負荷4次、其它系統停車3次。沒有找到原因,就急于開車,沒有穩定態,盲目行事。大家都清楚,裝置開停車是非常危險的,一個裝置頻繁地開停車,本身就潛在著事故隱患。這說明在生產指揮組織方面也存在許多問題。

第四,工程設計和設計管理方面不規范。

新線工藝是按老線工藝照搬過來的,而設計單位中國成達化學工程公司不求甚解,馬馬虎虎。比如說,老線懸浮液接收罐的安全閥開啟壓力為0.3 MPa,而新線的卻不知什么原因是0.58 MPa。視鏡是在0.5 MPa時破裂的。試想,如果新線安全閥的起跳壓力定為0.3 MPa,安全閥就此時起跳的話,視鏡很可能不會破碎,這場災難也就可以避免。

在設計上還犯了一個錯誤,就是違反原化學工業部《壓力容器視鏡》設計要求,該標準規定:視鏡最大直徑為150mm,最大公稱壓力為0.8 MPa。而設計部門擅自選擇直徑為200mm,公稱壓力為2.5 MPa非標的視鏡,而這種視鏡目前國內無法生產。

另外,廠房是封閉的,這也不符合國家的規范要求;還有沸騰床引風機的入口設置在聚合釜的上方,設計上也是錯誤的。

同時,甲方對設計管理不到位,教訓也是十分深刻的。聚乙烯新線原設計的干燥系統是氮氣干燥,并在此基礎上進行了安全評價。可是在干燥系統改為空氣干燥后,并沒有進行安全評價,也不符合現行國家行業職業安全衛生規范,這說明我們負責技術改造人員和設計單位,憑所謂的經驗,憑主觀臆斷,缺乏科學的態度,沒有認真執行“三同時”的規定。應該說,“三同時”是來自政府的強制要求。但我們在工作中,只是

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