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汝箕溝煤礦厚煤層安全高效開采技術的發展與成果

作者:吳少學 張興福 張明海  來源:神華寧夏煤業集團汝箕溝煤礦 
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?要:通過對汝箕溝煤礦厚煤層安全高效開采技術發展的總結與分析,摸索出了一套成功的厚煤層安全高效開采技術。
關鍵詞:厚煤層??? 系統改造??? 開采工藝
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1 概述
汝箕溝煤礦位于賀蘭山煤田中部井田內,具有百年開采歷史,可采及局部可采煤層共七層,其中主采煤層二2煤層為厚煤層,二2煤層平均厚度為10.26米,煤層節理發育,煤質較硬。
汝箕溝煤礦資源糾紛多,露頭小窯多,火區多,地形條件復雜,煤層瓦斯涌出量高且“雙突出”,是典型的災害嚴重礦井。開采技術條件較差,尤其以煤層火區,瓦斯爆炸、小窯破壞等最為突出,以上自然災害都影響著礦井的安全生產。
2 問題得提出
2.1 礦井生產系統復雜:
礦井原開拓方式采用斜井片盤式開采,具有五個采區;礦井通風方式為分區對角式,共有七個進風井,二個回風井,通風較混亂;采區布置不合理,點多面廣,運輸戰線較長;不合理的布局造成了礦井生產能力、防災減災能力極差。
2.2 開采工藝落后:
2001年之前主要采用炮采工藝,工作面采用走向長壁式全部垮落法,使用單體液壓支柱配合Π型鋼梁。礦井主運輸方式為皮帶運輸,輔助運輸方式為絞車串車提升運輸,炮采工作面均采用40型溜子運輸。開采工藝的落后,造成礦井人員多,工效低,勞動強度大,安全保證性差等突出問題。
2.3 瓦斯防治與防滅火技術落后:
原始瓦斯含量大,采掘接續緊張、瓦斯預抽期短,回采期間存在上隅角瓦斯時有超限;礦井瓦斯賦存規律,抽放效果等參數研究不夠,瓦斯抽放措施針對性差;礦井“四位一體”防突措施落實不到位,部分掘進巷道未設置反向風門。地面存在12處火區,且受歷史原因,火區現在蔓延趨勢無法做出準確預測,井下存在5個火區,對礦井安全生產構成威脅。火源探測手段欠缺,無法準確掌握隱蔽火區的位置及發展趨勢,只能靠地面、井下施工探火鉆孔及利用測氡法探測。
3 問題的整改:
3.1 礦井生產系統的改造:
2005年至2009年礦井安全系統技改完成后,全礦井形成一個主力生產采區,即中央采區;中央采區上組煤主采二21層煤時,采用東、西兩翼跳采,上、下區段接續;進一步優化井田開拓方式,達到采區劃分和生產布局合理化,全礦井形成一個主力生產采區、“一井一面”的現代化礦井格局,通過開拓部署改革,簡化生產環節,大力發展機械化,實現減頭減面,提高生產正常接續水平,以發展綜采為主,推行機械化采煤,選擇高產、高效、安全的采煤方法。井下運輸系統要全面推廣機械化,逐步淘汰人力推車;大力推廣應用井下機械化運人裝備,逐步實現機械化運送人員,減輕職工勞動強度。
3.2 合理開采工藝的選擇:
2001年之前采用炮采工藝,炮采工藝在一定的時間內滿足市場需要,隨著時代的進步,機械化水平的不斷提高,落后的炮采工藝不但造成已無法滿足市場需要,從2002年開始與北京開采所、西安科技大學、中國礦業大學、大連大學、山東科技大學等科研單位合作對礦井進行技術改造,在逐步淘汰炮采的同時,針對厚煤層開采的規劃,摸清礦壓顯現規律,合理劃分采區,配套引進綜采裝備,加大開采強度,縮小開采單元,全礦井整合為一個生產采區,全部淘汰炮采,在組織好厚煤層機械化開采,實現“ “一井一面、一綜采”。 通過有效減少工作面個數的途徑,大力簡化生產環節,發揮機械化大規模、集中生產的優勢,重點解決復雜地質條件下頂板支護困難、底板比較松軟、支柱鉆底嚴重、安全生產管理難度大的問題,實現安全、高效開采,從而全面實現減人提效。

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