3)鐵合金加料系統有段時間經常出現稱量斗的稱量值為負值,對準確調整精煉爐的鋼種成分造成一定的影響,為防止這一情況的發生,修改了PLC程序,使料倉下的電振給料機在稱量值出現負值時不予稱量,但隨后經常出現在稱重信號為4mA時電振給料機不能工作,而此時PLC程序中對應的稱重值為負值,過段時間后又恢復正常。經過長時間的觀察發現當精煉爐鋼包車工作時(變頻器驅動)或電爐冶煉狀況不理想時稱重值為負值,對稱重信號的電纜線路進行檢查時發現稱重信號電纜的屏蔽層在PLC側未接地,處理后,該系統工作正常。
4)連鑄區的移坯機經常沖過行程,造成機械設告損傷并影響了生產的順暢。移坯機的工作行程由接近開關檢測確認,移坯機工作時存在軸向串動,導致因移坯機上的檢測塊與接近開關之間的距離發生變化,使接近開關有時不能檢測到移坯機而使其沖行程的故障,因移坯機工作時的徑向串動很小,在將接近開關的安裝方式旋轉90度后再未發生因信號丟失而出現上述故障。
這類問題目前已得到較好的解決。
3.2 現場環境引起的故障
電爐煉鋼廠的環境特點是高溫、灰塵和潮濕,這對電氣設備的影響都較大。
高溫會降低現場電氣設備的絕緣、縮短其使用壽命、影響現場電子設備的工作性能;通過安裝前到外單位實習時了解到的一些使用情況,在安裝時對大多數經過高溫區的電纜的走向做了調整,對高溫區附近的電纜橋架和電纜做了防護措施,但由于對電爐廠可能出現的工藝操作事故帶來的后果的嚴重性的認識不足,忽略了某些低溫區的電纜的防護,當事故發生時燒毀了該區域的電纜而擴大了事故范圍。目前因高溫引起的故障主要集中在電爐出鋼車、精煉爐鋼包車和連鑄的冷床區的電纜短路、鋼水濺出燒毀電纜以及高溫區接近開關性能下降等。
灰塵的流動性強,對它的防護較難,其中含有的導電物資使帶電設備的絕緣距離縮短,給設備的安全運行帶來了隱患,一旦當導電灰塵積累到一定程度,就會導致故障的發生,目前故障主要發生在現場操作臺、箱內的元器件上,已造成一臺S7-200PLC、三臺變頻器損壞;
潮濕的環境使水分附著在絕緣材料的表面,降低了電氣設備的絕緣電阻,電路發生短路的可能性大大增加,電爐煉鋼廠中連鑄澆鑄平臺上下因工藝對水的需要使周圍的水氣較大,已出現過振動臺電機電纜接地使變頻器保護動作和電纜之間因潮濕短路造成結晶器中液位檢測裝置的接收部分損壞的故障發生。
目前在這方面已采取了一些防護措施并已取得一定的成效,但難以較徹底的消除。
3.3 使用過程中出現的元器件故障
電爐煉鋼廠內的電氣元件點多分布廣,電控室與現場之間的距離遠,出現故障后哪怕是很細小的一個問題,如果處理時間稍長,都會造成這個澆次的中斷,打亂生產節奏,損失較大,特別是連鑄區域的公用部分在這方面尤顯突出。因對元器件損壞的預防較難,目前一方面通過做好預防性維護,另一方面通過增加應急措施來減少對生產的影響,已取得一定的效果。
3.4 高壓系統開關柜故障
這類故障主要集中在35KV高壓開關柜,故障特點是一旦出現問題處理時間長,對生產的影響較大。從客觀上講故障原因是真空斷路器在遠未達到使用壽命的情況下出現真空管的真空度降低以及控制裝置不應有的問題引發的故障,但歸根結底還是對這種以前未接觸的設備在維護與維修工作方面存在滯后。為避免這類故障,我們已經制定了相關的維護制度,加強了這方面的技術準備工作。
4 結束語
隨著對電爐煉鋼廠設備故障特點的了解,我們在處理電氣設備故障的能力和手段方面得到了提高,并通過加強對制約生產的電氣設備進行可靠性,的維護和改造,電氣設備的故障率正在得到逐步的控制。
粉末高溫合金渦輪盤機械加工技術研究
高爐礦槽系統粉塵排放治理
00Cr22Ni5M03N雙相不銹鋼封頭固溶熱…
1.25Cr0.5MoSi鋼板熱處理狀態對沖擊…
16MnR鋼硫化氫應力腐蝕開裂的現場檢…
150t鋼水罐傾翻裝置優化方案設計及實施
300系列奧氏體不銹鋼在油田H_2S-CO_2…
304不銹鋼堿液管線腐蝕分析及對策
高風溫對高爐強化冶煉的意義
軋鋼企業作業場所職業危害因素分析
冶金行業現代安全管理模式
落實企業安全生產主體責任,促進安全…
淺談企業現場管理與經濟效益的關系
冶金企業鐵路運輸安全管理的分析
煉鋼廠工傷事故統計分析及對策
淺談高爐出鐵口用炮泥的發展與存在的…