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循環水泵節能技術的應用
文檔作者:
謝勇
文檔來源:
首鋼水鋼動力廠
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循環水泵的節能改造
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水鋼科技SHUIGANG SCIENCE & TECHNOLOGY 第129期 循環水泵節能技術的應用 謝勇 (首鋼水鋼動力廠貴州六盤水553028) 摘要:循環水泵一直是工業系統的一個重要能耗源,電價不斷高漲的今天,如何降低循環水泵 的電耗,又能滿足各工業設備冷卻對循環水的需求,是一個持續不斷追求的目標。本文用水鋼動 力廠鼓風站6臺循環水泵節能改造的例子來詮釋這一永恒的目標。 關鍵詞:循環水泵;汽蝕;節能;改造 Application of Energy-Saving Technology of Circulating——Water Pump Xie Yong Power Plant,Shougang Shuicheng Iron&Steel(Group)Co.,Ltd.,Liupanshui 553028,Guizhou,China) Abstract:Circulating-water pump is always an important energy consumer in industry.Now,with electricity price going up,it is an insistent-pursuing goal to decrease electricity consumption of circulating- water pump and also meet demand of circulating-water for cooling various industrial equipment. By using the example of energy-saving improvement of 6 circulating—water pumps in blast sta— tion of my power plant,this article explains the etemal goa1. Keywords:eimulating—water pump;cavitation;energy saving;improvement 1 前言 動力廠汽輪鼓風機向高爐輸送壓縮空氣,汽 輪機工作完的排汽就需要循環水冷卻凝結,該泵 從2004年投產至今,水泵噪音大、葉輪因汽蝕磨 損嚴重運行周期短,導致水泵效率下降,能耗較 高,一年除了電耗,光更換葉輪等備件消耗及人 工費都要36萬余元, 目前根據對各循環水泵實 測技術參數,經流體輸送工程學計算,循環水系 統的實際管網阻力大,泵的實際運行效率較低, 循環水泵處于高功耗狀態下運行,泵內容積損失 和渦流損失較大,泵的效率有很大的提升空間, 所以對6臺循環水泵進行節能改造,消除汽蝕已 顯得刻不容緩。水鋼動力廠的鼓風機循環水泵參 數(共6臺水泵,3用3備)見表1。循環水泵實際 運行工況見表2。 表1水鋼動力廠的鼓風機循環水泵參數(共6臺水泵。3用3備) 作者簡介:謝勇(1974~),男,助理工程師,熱力工程技術員。 · 44 · 2014年第3期 循環水泵節能技術的應用 2 杭州能本高效流體輸送技術原理 杭州能本科技有限公司致力于“流體輸送系 統優化技術”等多項水循環系統節能技術的研發 和應用,通過具有自主技術專利的數據采集技術 對系統運行工況參數進行采集,全面掌握系統運 行狀況;詳細分析冷卻塔冷卻能力、水池的吸入 條件、水質情況等,徹底掌握整個介質流程的管 道特性及系統能量轉換和利用過程并準確判斷 引起高能耗的各種原因;找出最佳工況點,從而 制定最佳匹配解決方案,為系統合理配置能量分 布。遵循這一機理,能本泵從降低系統阻力、改善 熱工性能、提高水泵效率、優化水力性能等多方 面人手,消除因系統配置不合理引起的高能耗來 定制系統全方位的個性化解決方案。首先是經過 數據測量,解決系統中不必要的損失,根據實際 需要的壓力及流量設計安耐杰高效節能泵。水泵 機械效率的提高,能本泵從葉輪、泵殼的做工上、 增加導流肋、做減少摩擦的圖層等方面進行考 慮。符合最佳工況點,能本泵從水泵性能曲線上, 制造出曲線更加平滑的水泵,以免因工況發生變 化,導致效率變化太大,能本高效節能泵AN. JDP6oo一6560為代表的流體輸送節能技術就是 這一成果的結晶,它不同于變頻等其它節能技 術,該技術通過對檢測資料的系統分析和研究, 通過整改實際系統運行中存在的不利因素,并按 最佳運行工況參數定做“高效節能泵”替換實際 處于不利工況、低效率運行的水泵,消除“無效能 耗”,提高輸送效率,達到最佳的節能效果。它從 根本上解決了循環水系統普遍存在的“低效率、 高能耗”這個技術難題。 3 能本高效節能泵ANJDP600—6560 通過對循環冷卻水系統的數據采集、軟件水 力模型分析、局部實體水力模型的建立,診斷分 析目前水系統的運行情況,按照高效流體輸送能 耗準則實行水系統最優化調整,并在此基礎上量 身定做最匹配循環冷卻水系統工況的能本高效 節能泵ANJDP600-6560,見圖1。該系單級、雙 吸、泵殼中開、蝸殼式臥式離心泵,被吸送液體最 高溫度可達105℃,流量為68-1 1000米/時,揚程 為7-200米,安耐杰NB—EPO高效節能泵具有4 大顯著特點:1)量身定做,能恰好處在最佳工況 點運行;2)效率曲線優越,高效區范圍寬,更能夠 適應負荷變化;3)水力模型設計處于世界先進 水平,制造標準完全符合歐洲標準;4)水泵機械 性能卓越,鑄件采用樹脂砂造型鑄造,所有零部 件經AM加工中心加工,機械加工精度高。 能本高效節能泵ANJDP600—6560為單級雙 吸軸向中開蝸殼式離心泵,可供臥式或立式安 裝,臥式泵的驅動端可根據需要設置在泵的左側 或右側,也就同一轉子部件可用于順時針、逆時 針兩個方向。該泵的主要零部件有:泵體、泵 蓋、葉輪、軸、密封體、泵體密封環、軸套、軸承部 件與聯軸器部件等。泵殼制成水平中開,泵的 吸人與吐出口均鑄在下半部泵體上。泵殼下半部 分的進出口法蘭在同一水平面上,即殼體采用直 線型設計,兩端支承間距離短,法蘭之間連接用 較長的螺栓,無泄漏。泵蓋能自動校正,便于安 裝。葉輪的葉型具有優異的水力性能,經過靜 平衡校驗。葉輪設計成對稱,液體從兩側進入葉 輪,可以使軸向力減小到最低限度。葉輪進口面 積大,進口無渦流,運行平穩,噪音小。如果需要, · 45 · 水鋼科技SHUIGANG SCIENCE & TECHNOLOGY 第129期 馕簟方梗矗嘲_| 籃費牌l 一兜壘穗毽 棗摟觸蠢震 寵璃鏹 一攔縫塑露 一艇殛麓《 瓣 正辯辯 一兩 支承 骶離照 娟鹿轆麝瓤 一帶搿幫曼耩瓣鞲鏨 一法蘭嘲較話礤 蠛幢連接.五滑囊l幢鼉葉糖, —薅靛島舟蕊布罄懿 舔璃投 蓬行靜 擒 一鼴穗嬸蟪健鞍期靠 棗粼 秘長 一閽一轉子幫囂 怒干基粥鼗憾激麓—斌鼴盼惡 懿 一滿足捅鞭耍球扮l罹螭黨型式 一霹遴蹲辮睛糙锪簿繇·擻掰彈蠖臻愈妞羧怒 鞲擎 黲鼗拆 — 使予安裝、窺確嬗蠢鸛襄蕊 一 槐黲痿菇蠛戇鷯 }疆 豌鬣避謎. — 靜葬罄硼£訖沒靜艙雙碾耕髓蔭累藹湃啪 酗 — 聚亮{I謄襲瓣及哪 輪襲躐平滑—轆避凝怒救囂囂桷轅填擗 — }姥避f=1囂裁大 運轉平穩 壤聲棗—棗 罐密封 — 寢嘲胄娥 可換 袋豁秘 }艷密封l環 琴 會酶甄教率 — 避翻無滿漉。運轉平穩 拯麓醞 圖1 能本商效節能泵結構圖 葉輪也可以帶有密封環。對于臥式泵:泵軸的 腐蝕,運行壽命長;裝配時無須調整;采用彈性預 兩側由軸承支承,軸承采用封閉滾動式滾動軸 應力裝配,轉子部件裝拆簡便迅速。泵體密封 承,可用油脂潤滑,運行時間長;也可配置恒定油 環,以其與葉輪的間隙,來減少壓力室內的液體 位的油杯,用稀油潤滑。自由端軸承裝有軸套,這 漏回吸水室。密封環保護殼免于磨損,本身為易 樣可以在不拆除轉子或泵殼的情況下迅速更換 損零件,磨損后可以備件更換。軸封有軟填料密 軸套。泵軸完全密封,不接觸介質,無腐蝕;泵軸 封和機械密封兩種型式。填料壓緊程度必須適 短,剛性好、無振動,軸上帶有可隨時更換的軸 當,填料壓蓋為開式,可有足夠的空間用于維修、 套,軸套伸入密封區;螺紋與介質不直接接觸,耐 保養。 · 46 · 2014年第3期 循環水泵節能技術的應用 4 技術改造 首先為保證改造后計算水泵運行時間,便于 核算水泵節約電量,在每臺水泵交流接觸器上加 裝累時器(見圖2),記錄單臺主機運行時間Tn(n 為自然數)。然后更改相應電動機保護器整定值, 根據技改后的運行功率整定保護值,改造從備用 泵開始,整個改造過程不影響正常生產。 圖2 累時器 5 施工方案 施工采取只更換泵頭,保留原電機的方式進 行,施工期間確保系統的正常運行生產,由于能 本高效泵ANJDP600—6560與原泵1#、5#、6# RDL600-620A3臺和原泵2#、3#、鉗SMGW600- 610A 3臺外型尺寸不完全相同,需對原泵水泥 基礎及進出口管路略作調整。1)新泵的固定。新 泵與原泵軸水平標高不一致(新泵軸為1 100mm, 原泵軸為1050mm),新泵高50ram。新泵垂直中 心至聯軸器端面的尺寸為1080mm,原泵為 1060ram,新泵軸長20ram。新泵座固定孔安裝尺 寸與原泵不一致,新泵為1050ramx850mmm、 1050mm x550mm, 原泵為1 150mm x850mm、 1 150mmx550mm。原泵地腳螺栓無法使用,因新 泵比原泵高5O咖需將泵水泥基礎破除下降 50ram,因新泵軸比原泵長,安裝時往水泵盲端方 向位移20ram,然后重新預埋地腳螺栓孔,新泵固 定后二次灌漿處理。2)進出口管道配制。新泵與 原泵進口法蘭直徑一致,均為DN700,新泵與原 泵出口法蘭直徑一致,均為DN600。新泵進出口 法蘭中心高度均為490ram,原泵進出口法蘭中心 高度均為505mm。新泵進出口法蘭中心高度比 原泵低15ram,因新泵水泥基礎已下降50ram,這 樣新泵進出口高度比原泵實際均低65ram。新泵 與原泵進出口法蘭問長度均為2000mm,新泵進 口側為1100ram,出口側為900mm,原泵進出口 側均為1000ram。因此,新泵進口側長100ram,出 口側短100ram。將原泵進口DN700法蘭廢除,同 時在進口管道中間段割開,通過調整DN7oo管 路的走向以彌補65mm高度差和20mm前后錯 位差,然后與新泵進口法蘭連接。廢除原泵出口 DN600法蘭。將出口管道與彎頭垂直焊接處割開 同時截斷DN600直管長65mm,然后重新焊接。 原泵出口段加接一段DN600直管與新泵出口法 蘭連接,20ram前后錯位差通過彎頭焊接時調整。 現場配管連接時盡量使管路圓滑過渡,以減小流 體阻力和增加管路美觀性。 6 技改后節能效果 改造完成后,水泵完全滿足生產需求,改造 · 47 · 水鋼科技SHUIGANG SCIENCE & ,rECHNOLOGY 第129期 7 節能效益 節電計算匯總見表5。改造后,循環水系統 節能改造技術特點主要是:一是糾正原水系統運 行過流量偏差,二是糾正原水系統設計存在阻力 偏高而引起功耗增加的不合理現象,三是解決常 規水泵效率偏低的問題。動力鼓風循環水系統目 前在運行中,一方面為減緩水泵泵殼內嚴重氣蝕 現象,采取了以限制閥門開啟度控制流量的運行 方式,在水力學中,該種方式實屬不經濟運行,存 在電能浪費問題;另一方面氣蝕現象嚴重影響水 流流態,導致較多能量消耗在水泵泵殼內部,表 現在以熱量方式從泵體向外界傳遞;再則目前水 泵在非高效段運行,系統處理非經濟運行。針對 以上問題,通過改造后消除不利因素,促使系統 達到合理、經濟運行,從而可確保改造后實現系 統節電達30%以上。 (上接第7頁) 圖4 0930四輥導衛 4 實施效果 軋鋼廠在對大規格帶肋鋼筋K2、K3孔及進 口導衛改進后,將成品縱肋扭曲角度降到10。以 下甚至沒有。這不僅提高了機時產量,減少了軋 線成品調整時間和批量廢品的產生,而且減少市 場質量異議,提高企業品牌效益。大規格帶肋鋼 筋改進工藝后減少成品調整時間每班30rain以 上,批量廢品每天2O噸以下。根據水鋼生產安全 室統計,2013年水鋼軋鋼廠全年在一棒每月共 2O天生產大規格帶肋鋼筋,采用改進工藝生產 大規格帶肋鋼筋,全年可創效600萬元。 5 結束語 軋鋼廠在一棒對大規格帶肋鋼筋軋線工藝 局部改進,并取得良好的效果,不僅可使軋鋼廠 各條棒材生產線形成專業化生產,創造很好的直 接經濟效益,同時節約資源,符合國家產業發展 政策,具有較高的社會效益。 參考文獻 【1】松筠,唐文林.型鋼孔型設計[M】.北京:冶金工業出版 社.2000年. · 48 ·
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