[摘? 要] 汽輪機潤滑油系統是保證汽輪機安全的重要系統,系統故障會造成斷油燒瓦事故。文章簡述了某135MW汽輪機停機惰走過程中,兩臺潤滑油泵同時不能正常供油所引起的斷油燒瓦事故,調查了事故的經過,分析了油泵不正常工作的原因。檢查、測量軸瓦的磨損情況,編制軸瓦更換及系統處理方案,從保證轉子正常盤車、軸瓦處理、油系統檢查及濾油處理、高壓汽封處理、轉子定位幾個方面進行處置,保證不彎軸,軸系中心不發生變化及油系統清潔。處理后開機,瓦溫及振動正常,結果理想。
[關鍵詞] 汽輪機惰走 潤滑油泵不起壓 氣體 斷油燒瓦 處理措施
汽輪機潤滑油系統是保證汽輪機安全運行的重要系統,一旦發生故障不能正常供油,將造成機組跳閘甚至發生斷油燒瓦事故。在全國發電機組的調試和運行期間,有過多起案例。從原因看,造成斷油的原因是各異的。本文所講述的汽輪機燒瓦事故,其主因也是斷油,但發生交、直流潤滑油泵同時不能供油的現象尚是罕見,很有特殊性。本次事故的基本情況是:新疆天業4X135MW機組工程在4號機組運行中,因2號電動給水泵底部排水管漏水需停泵進行檢修。當時機組帶125MW負荷運行,在進行倒泵操作過程中,因操作失誤,在1號電泵還沒有轉入正常供水的情況下,就把2號液力偶合器退出了運行,有60秒左右時間不能正常供水,致使汽包水位低保護動作,鍋爐MFT,汽輪機跳閘,發電機解列。在轉子惰走過程中,發生交、直流潤滑油泵同時都不能起壓,有5分鐘時間軸承斷油,使軸瓦燒壞,產生了嚴重后果。事故發生后,有關方面迅速采取了應對措施,組織各方專家對事故原因進行了勘查和分析,成立了檢修組織機構,編制了檢修方案,并制定了相應的防范措施。
汽輪機為哈爾濱汽輪機廠生產的C135/N150-13.24/535/535/1.3型高溫超高壓、一次中間再熱、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機,發電機為哈爾濱電機廠QF-150-2型空冷發電機。額定出力:純凝工況150MW,抽汽工況135MW。汽輪機由一個高中壓缸和一個低壓缸組成,高中壓轉子和低壓轉子為無中心孔整鍛結構,兩轉子之間采用剛性聯軸器連接,整個汽輪機轉子為三點支承,前、中、后軸承座均為落地式結構,其中2號為推力支承聯合軸承,軸承支持瓦體部分為球面,可自定位;發電機軸承座單獨安裝在基礎上,為橢圓軸瓦[1]。
汽輪機潤滑油系統由主油泵、冷油器、射油器、溢油閥、頂軸裝置、盤車裝置、排煙系統、油箱、啟動油泵、交流潤滑油泵、直流事故油泵、油位指示器、油壓降低保護裝置、油凈化系統、連接管道、閥門及儀表等組成。油箱為臥式油箱,外徑2532,長度6500,正常運行油位容積為18.5m3,停機最高油位時有效容積為22.5m3。交流潤滑油泵為立式離心油泵,轉速2950r/min,流量2800 l/min,出口壓力0.343MPa,功率37KW。直流事故油泵為立式離心油泵,轉速3000r/min,流量2400 l/min,出口壓力0.2MPa,功率17kw,直流220V電源[2]。
汽輪機燒瓦事故發生后,通過查閱給水泵切換各參數、潤滑油壓、軸瓦金屬溫度、油泵電流等參數的DCS歷史記錄,詢問了調試人員現場發現的故障現象及所作的處理過程等,基本明確了事故起因及斷油燒瓦的原因。各參數的歷史記錄見表1。
表1 汽輪機潤滑油壓、主油泵出口油壓與汽輪機轉速歷史數據表:
時間 | 汽輪機轉速(r/min) | 主油泵出口壓力(MPa) | 頂軸油泵入口壓力(MPa) | 潤滑油壓 (MPa) | 主油箱油位 (mm) |
13:31:18 | 3000 | 1.94 | 0.19 | 0.11 | -167 |
13:32:06 | 2769 | 1.68 | 0.19 | 0.10 | -167 |
13:34:12 | 2068 | 0.90 | 0.17 | 從0.10降至0.05 | -147.0 |
13:35:02 | 1853 | 0.63 | 0.10 | 從0.05降至0.04 | -125.8 |
13:35:48 | 1687 | 0.27 | 0.10 | 0.04 | -105.1 |
13:37:06 | 1435 | 0 | 0.07 | 從0.04降至0 | -42.1 |
13:40:39 | 576 | 0 | 0.06 | 0 | +20.9 |
13:42:00 | 305 | 0 | 0.05 | 從0升至0.05 | -0.2 |
13:42:09 | 280 | 0 | 0.22 | 從0.05升至0.10 | -0.2 |
13:43:42 | 0 | 0 | 0.22 | 0.10 | -62.7 |
13:44:14 | 0 | 0 | 0.22 | 從0.10升至0.14 | -62.7 |
13:59:57 | 0 | 0 | / | 從0.15升至0.20 | -41.8 |
14:02:09 | 0 | 0 | / | 從0.20升至0.21 | -167.5 |
15:57:59 | 0 | 0 | / | 從0.21降至0.15 | -167.0 |
汽缸溫度降至150℃,停止盤車,停潤滑油系統,打開軸承箱蓋檢查,揭開軸承上瓦,發現#1上瓦有輕微磨損,但#2、#3、#4、#5軸承的上瓦沒有損傷,#1、#2、#3、#4軸承的下瓦口堆積有鎢金碎片,#1、#2、#3、#4軸承處軸頸有黑色磨痕。翻出下瓦檢查,鎢金已經燒損剝落,#1、#2瓦鎢金大塊剝離,#3、#4瓦鎢金成膜狀剝離。油擋處有一圈黑色磨痕,表明軸頸與油擋發生摩擦。推力瓦工作瓦正常無磨損,非工作瓦共10塊,其中5塊局部有黑色摩擦痕跡但沒有燒蝕,用金相砂紙打磨后測量厚度為39.62、39.62、39.62、39.60、39.59、39.57、39.57、39.56、39.59、39.58mm,與原始值比較沒有變化,不需進行更換。5號瓦沒有看到金屬碎屑,軸頸光亮,翻瓦檢查確認完好。
測量軸頸頂部間隙,與原始安裝值比較,發現1號軸降低2.70mm,2號軸降低1.22mm,3號軸降低0.47mm,4號軸降低0.36mm,5號軸未發生變化。
檢查主油泵軸瓦,沒有問題。
檢查軸封間隙,高壓端汽封間隙1.00mm,比原有值增加0.50mm,需要進行調整。中壓端與低壓汽封無法測量。
檢查交、直流潤滑油泵,出口沒有排氣孔,出口逆止門靈活無卡澀。
從現場故障現象看,主要是油泵中積聚有氣體不能及時排出造成油泵不能及時起壓供油,兩臺油泵都有氣體的原因,分析主要存在以下因素:
燒瓦事故發生后的處理工作,主要包括保證轉子正常盤車、軸瓦處理、油系統檢查及濾油處理、高壓汽封處理、轉子定位幾個方面。要確保轉子不彎、軸瓦更換及處理后對汽輪發電機整個軸系不發生變化,維持安裝時狀態,保證油系統清潔,實現汽輪機安全運行。
6.1 盤車不正常情況的處理措施
因軸瓦已經燒壞,使盤車電機過負荷,盤車裝置的熱保護燒壞,只有采用手動盤車,同時緊急調用檢修盤車裝置到現場,迅速換上并投入連續盤車。當連續盤車5個小時后,檢修盤車也出現異常,就采取每15分鐘讓轉子翻轉180度的措施,防止轉子彎曲。在此期間由專人負責操作,測量轉子撓度及電機電流,作好記錄。行車24小時值班,做好人工盤車及檢修準備。
采取翻邊措施時,要在軸承箱上架好千分表,測出轉子彎曲值變化的最高點和最低點,并在大軸上做好標記,保證翻轉時停留在正確位置。
當監測到電機電流下降到額定值的60%時,說明盤車的阻力已經顯著減小,這時迅速裝復正式盤車。要做好充分準備,工具材料準備好、人員分工明確,行車準備好,不停潤滑油系統及頂軸油。
在停盤車前,要找準軸彎曲的最高位置,并把軸停在這個位置,同時要注意轉子的彎曲方向。轉子是向下彎還是向上彎,要根據上下缸溫差來判斷。根據上下缸溫差接近40℃,上缸溫度高的情況,溫差造成的熱應力可能大于轉子的重力作用,轉子向上彎曲,實際試驗驗證判斷正確,所以要把轉子彎曲最高點轉到正下方,達到校正作用。
6.2 軸瓦處理
6.3 油系統檢查處理
6.4 端部汽封的處理
從這起事故,我們要吸取以下教訓:
軸瓦更換完畢驗收合格,系統進行沖洗,取油樣化驗合格。啟動汽輪機運行,從開機結果看:汽機打閘試驗,油泵聯鎖工作正常,油壓正常;中壓及低壓軸封漏汽都沒有明顯增加,說明磨損不太嚴重。4號軸振有10um波動,不穩定,并網帶負荷后振動波動呈發散增加,經振動分析為4號瓦負載偏小,發生油膜振動,停機進行處理。解除低發對輪,調高#4瓦的軸承高度0.2mm及調整軸頸頂部間隙至允許最小限值,汽輪機再次啟動后,振動波動消除,但相對于事故前3號及4號軸振有所增加,為合格范圍,軸承振動全部優良。機組135MW負荷時各軸承振動數據如下:
#1瓦 1x? 37.2um?? 1Y? 38.1um ,?? #2瓦 2x? 45.0um?? 2Y? 31.9um,
??? #3瓦 3x? 109.7um? 3Y? 65.7um ,?? #4瓦 4x? 108.5um? 4Y? 75.8um,
#5瓦 5x? 42.3um?? 5Y? 22.5um,
軸承振動 #1? 3.9um,#2? 4.6um ,#3? 7.5um,#4? 8.5um,#5? 6.7um。
各軸承金屬溫度正常,推力瓦溫度最高值為65℃,各支持瓦金屬溫度為:#1瓦62.5,#2瓦72.0℃,#3瓦69.0℃,#4瓦53.2℃,#5瓦54.3℃。
[1]? 哈爾濱汽輪機廠C135/N150-13.24/535/535/0.981型汽輪機本體說明書 136.000SM-7 2004年9月
[2]? 哈爾濱汽輪機廠 C135/N150-13.24/535/535/0.981型汽輪機潤滑油系統說明書136.551SM-34 ?2007年1月
[3]? 哈爾濱汽輪機廠 油箱附件總裝圖 136.421Z-35
[4] ?哈爾濱汽輪機廠 交流潤滑油泵設計圖136.451Z-34
[5] ?蔡大巍 汽機潤滑油系統斷油燒瓦事故技術分析與處理 廣東電力 第20卷第10其 2007年10月 第85頁
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