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鍋爐面式減溫器泄漏的原因與對策

  
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??? ① 從工作介質上分析,蒸汽流經面式減溫器殼程,鍋爐給水流經管程,兩種介質在減溫水盤管表面進行間壁式傳熱,使蒸汽得到一定程度的冷卻,并預熱鍋爐給水。因此,面式減溫器內部存在著一定的溫度梯度,為熱應力的產生提供了條件。
??? ② 從運行環境上分析,面式減溫器的工作環境處于高溫、高壓的工藝條件下,蒸汽壓力為3.82MPa,溫度為450℃。但由于用戶用汽量經常波動,因此實際鍋爐工作壓力和工作溫度并不總是處在設計工況下,而是經常發生變化,蒸汽壓力范圍一般為3.65~3.85MPa,溫度范圍一般為415~450℃。由于蒸汽與給水的溫度、流量變化較大,因此產生沖擊和熱應力也較大。面式減溫器長期受到沖擊和熱應力的作用,材質逐漸疲勞,強度逐漸下降,最終出現疲勞裂紋,發生泄漏。我們就此問題與一些鍋爐使用單位進行了技術交流與咨詢,據這些單位介紹,鍋爐運行6~7年后容易出現此類問題。我公司鍋爐已運行7年以上,鍋爐C運行時間較長,鍋爐B次之。鍋爐C面式減溫器的泄漏情況較為嚴重,鍋爐B的泄漏情況較輕。因此,面式減溫器的泄漏與使用時間有一定關系。當鍋爐在運行中需緊急啟停時,面式減溫器的承壓元件在短時間內承受較大的溫度、壓力變化,熱應力變化也較大,承受損害較大。這2臺鍋爐在2002年緊急啟停的次數較多,正常啟停時也有升壓過快的現象發生,在一定程度上促進了面式減溫器的損壞。
??? ③ 面式減溫器主要依靠給水調節閥調節流量實現調節蒸汽溫度,給水調節閥為氣動調節閥。調節規律為PID算法,PID調節器的可調參數為比例度、積分時間和微分時間[1]。這3個可調參數經調試后就固定下來,無法自整定及隨時變化,這就限制了PID調節器的功能,尤其是對負荷波動較為頻繁的鍋爐。蒸汽溫度的變化受多種因素影響,主要有鍋爐負荷波動、鍋爐給煤量變化、鍋爐送風量變化。這樣,同一組PID參數無法針對每一種工況實現最優調節。結果只能是兼顧每一種工況,但調節效果遠未達到最優。
??? 從實際運行效果看,給水調節閥調節較為滯后,加之給水調節與主上水調節相互干擾,使得給水調節不能及時對應鍋爐蒸汽溫度調節,調節效果較差。在自動控制運行時,鍋爐蒸汽溫度經常發生超溫,而當面式減溫器的給水調節閥關閉或關得較小時,給水易發生部分汽化,出現水擊現象。水擊的發生會使面式減溫器的角焊縫處承受較大的沖擊載荷。另外,由于鍋爐蒸汽溫度調節效果較差,使得面式減溫器給水流量波動較大,熱應力加大,使管程與殼程均易產生裂紋,最終導致泄漏。管程泄漏后由于給水壓力高于蒸汽側壓力,部分給水泄漏至殼程,可能穿過護板的小孔滴到面式減溫器下部,使受熱面驟然收縮,產生較大的熱應力而形成裂紋。面式減溫器給水流量波動較大也可能造成蒸汽側表面產生凝結水,散落在面式減溫器的不同部位,從而造成面式減溫器的損壞。
4 防范及處理措施
??? ① 對鍋爐面式減溫器、鍋筒等承壓元件按規范進行定期檢測試壓,暫定6個月一次,做到科學預防。對鍋爐B、C的面式減溫器進行著色探傷、水壓試驗檢漏,確定漏點位置后根據有關規定進行焊接修復,修復后進行檢測。投運后密切觀察,1個月后復檢。
??? ② 對鍋爐給水調節閥進行調校,調整PID參數,克服其滯后性,提高鍋爐給水調節閥的調節靈敏度,必要時解除此調節閥的自動運行,改為手動調節。
??? ③ 鍋爐啟停嚴格執行操作規程,提高設備檢修維護力度,確保設備長期運行,減少啟停頻次。
??? ④ 根據鍋爐面式減溫器損壞的程度,需要時,在進行鍋爐大修中更換面式減溫器。
參考文獻
[1] 厲玉鳴.化工儀表及自動化(第2版)[M].北京:化學工業出版社.1991.
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