由表1可知,經處理后SO2的排放濃度為95.0 mg/m3,去除率達91.4%;煙塵的排放濃度為27.0 mg/m3,去除率達98.7%。北京市環境保護局、北京質量技術監督局聯合頒發的《鍋爐污染物綜合排放標準》(DB11/139–2002)A區和B區II時段規定污染物排放限值為:SO2≤150 mg/m3、煙塵≤50mg/m3。這說明用噴淋泡沫塔脫硫除塵可以達到非常理想的效果,煙塵和SO2的排放濃度遠低于標準的限值要求。
本工藝系統共投資158.0萬元,系統年運行費用為48.6萬元,脫除SO2費用為0.93元/kg。
4 結論
4.1 噴淋泡沫塔根據離心、噴霧、泡沫相結合的多級凈化原理,將二級噴霧洗滌同二級泡沫層脫硫除塵相互結合,優勢互補,充分發揮這2種除塵及脫硫單元的功能,做到除塵粒徑由粗到細,脫硫功能由中效到高效的逐段按序完成,從而保證脫硫除塵器的優良工況和性能。
4.2 該工藝系統凈化效率穩定、運行可靠,其脫硫除塵效率分別達到91.4%和98.7%。
4.3 噴淋泡沫塔具有除塵脫硫一體化、設備占地面積小、節省投資等特點,適用于大中型工業鍋爐煙氣脫硫除塵。
第一作者李小兵,男,1976年出生,現為中國礦業大學在讀研究生。
摘自-《上海環境科學》
| ?序號 | 故障現象 | 產生的原因 | 處理方法 |
| ?1 | 指示燈不亮 | 1、接觸不良,FU3燒斷2、電源內部有短路 | 1、改善接觸2、排出短路點 |
| ?2 | 按“自檢按鈕”,二次電流表無讀數,一次電壓表及二次電壓表讀數大于額定值的70% | 回路中有開路 | 排出開路 |
| ?3 | 按“自檢按鈕”,二次電流表有讀數,一次電壓表及二次電壓表無讀數 | 回路中有短路 | 排出短路點 |
| ?4 | 二次電壓接近于零或者二次電壓升至較低便發生閃絡 | 1、石英套管或支柱絕緣子,或絕緣瓷軸破損2、兩極間距離局部變小3、有雜物掛在收塵極或電暈極上4、電暈極振打裝置絕緣瓷軸受潮5、高壓硅堆壞6、高壓燒阻有擊穿 | 1、更換破壞件2、調整極間距3、清除雜物4、擦抹石英套管或支柱絕緣子,提高保溫箱內溫度5、減少漏風,擦抹絕緣瓷軸6、換硅堆7、送回制造廠修理 |
| ?5 | ?二次電壓正常,二次電流顯著降低 | ?1、收塵極積灰過多2、收塵極或電暈極的振打未開或失靈3、電暈極肥大放電不良4、旋風除塵器因漏風等造成除塵效率下降,電除塵煙氣中粉塵濃度過大,出現電暈閉塞 | 1、清除積灰2、檢查并修復振打裝置3、分析肥大原因,采取必要措施4、處理旋風除塵器 |
| ?6 | 過電壓跳閘 | 1、外部連線有松動或斷開2、電網輸入的電壓大高3、工況變化,電場呈高阻狀態 | ?1、接好松動或斷開的線2、適當減少輸出電壓3、適當減少輸出電流 |
| ?7 | 二次電壓不穩定,二次電壓表急劇擺動 | 1、電暈線折斷,其殘留段受風吹擺動2、電暈極支柱絕緣子對地產生沿面放電 | 1、剪去殘留段2、處理放電部位 |
| ?8 | 一、二次電壓、電流均正常但除塵效率顯著降低 | 1、氣流分布板孔眼被堵2、灰斗的阻流板脫落,氣流發生短路3、靠出口處的排灰裝置嚴重漏風 | 1、檢查氣流分布板的振打裝置是否失靈2、檢查阻流板,并作適當處理 |
| ?9 | 二次電壓表一定值后不再增大,反而下降 | 1、變壓器套管損壞2、高壓繞組軟擊穿 | 1、換變壓器套管2、送回制造廠修理 |
| ?10 | 排灰裝置卡死或保險跳閘 | 機內有雜物掉入排灰裝置 | 停機修理 |
四、電除塵器的維護
1、電除塵器本體的維護
(1)每周對保溫箱進行一次清掃,在清掃過程中需同時檢查電暈極支撐絕緣子及石英套管是否有破損、爬電等現象,如果有破損,則應及時更換。
(2)每周應檢查一次各振打轉動裝置及卸灰輸灰轉動裝置的減速機油位,并適當補充潤滑油。
(3)各減速機第一次加油運轉一周后更換新油,并將內部油污沖凈,以后每次6個月更換一次潤滑油,潤滑油可采用40#機械油,推薦采用工業齒輪油(90#)。
(4)每周清掃一次電暈極振打轉動瓷聯軸,在清掃過程中需同時檢查是否有破壞,爬電等現象,如果有破壞,則應及時更換。
(5)每年檢查一次電除塵器殼體、檢查門等處與地線的連接情況,必須保證其電阻值小于4Ω 。
(6)根據極排的積灰情況,選擇適宜的振打程序或另編程更改程序。
(7)每6個月檢查一次電除塵器保溫層,如發現破損,應及時修理。
(8)每年測定一次電除塵器進出口處煙氣量、含塵濃度和壓力降,從而分析電收塵器性能的變化。
(9)電除塵器工作3個月以上,則應利用工藝生產停車機會對電除塵器內部構件進行檢查、維護,其維護內容包括:
a)檢查各層氣體分布板孔是否被粉塵堵塞,若部分孔被粉塵堵塞,則應仔細檢查振打裝置的工作狀況,并進行適當處理。
b)檢查兩極間距,仔細檢查每個電場每個通道的偏差是否在10毫米以內,每根電暈線與陽極距離的偏差是否在5毫米以內,達不到要求進行處理。
c)檢查兩極排面的積灰情況,如發現個別極排積灰過厚,則應分析該極排的振打情況,并進行適當處理。
d)檢查各檢查門、頂蓋、法蘭聯接等處是否嚴密,如有漏風,要進行處理。
e)檢查各振打裝置是否松動、磨損等。
f)檢查機內的積灰情況。
(10)操作人員進入電場內前須作如下工作:a)確認電場已斷電b)在高壓控制柜上掛“正在檢修設備,禁止合閘”的警告。 c)用放電線給電場放電。
2、電氣部分的維護
(1)高壓控制柜和高壓發生器均不允許開路運行。
(2)及時清掃所有絕緣件上的積灰和控制柜內部積灰,檢查接觸器開關、繼電器線圈、觸頭的動作是否可靠,保持設備的清潔干燥。
(3)每年測量一次,高壓發生器和控制柜的接地電阻≤2Ω 。
(4)每年更換一次高壓發生器的干燥劑。
(5)每年一次進行變壓器油耐壓試驗,其擊穿電壓不低于交流有效值40kV/2.5mA。
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