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合成崗位氨冷器泄漏應急預案

  
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近期,由于冰機崗位進出口壓力長期偏高,分析其原因可能是¢1400合成氨冷器內漏造成的,存在重大氨泄漏和爆炸安全隱患,為了確保安全生產,提前報警,有備無患,減少事故造成的人身傷亡和財產損失,以及對環(huán)境產生的危害,根據公司的要求,合成作業(yè)區(qū)特制定了¢1400合成氨冷器泄漏應急預案,一旦發(fā)生險情能夠有力有序的搶險和救援。

一、基本情況

設備名稱設計壓力工作壓力設計溫度工作溫度工作介質重量規(guī)格出廠日期投產日期制造廠
氨冷器2.5~31.4 MPa2.2~31.4 MPa0~-10℃ MPa﹣15~30℃H2/N2/NH3/Ar/CH554800㎏換熱面積(內徑)500 m22007-7-12007-8-1四川自貢大業(yè)高壓容器有限責任公司

二、設備運行現狀

氨冷器是利用液氨蒸發(fā)吸熱,以冷卻管內的氣體,使其中的氣氨冷凝為液氨,分離后的氣氨由出口進入氣氨總管,送至冰機崗位。¢1400合成臥式氨冷器因前工段原料氣成分不合格,造成精煉微量經常跑高,長期高限指標操作,大量不合格氣體送入合成系統(tǒng),從而導致了氨冷器化肥結晶在管程上,系統(tǒng)阻力和壓差增大,為了保證合成工段長周期平穩(wěn)運行,作業(yè)區(qū)定期對冷排出口溫度進行提溫,也結合公司停車檢修時對氨冷器、冷交管程及殼程進行脫氧水熱洗,雖然消除了化肥結晶,但同時因熱脹冷縮導致了設備最薄弱環(huán)節(jié)出現滲漏。氨冷器內漏造成大量氣氨中夾帶不冷凝氣體(H2、CH4、Ar)送往冰機崗位,氣氨經過壓縮,冷卻冷凝,又再次轉變?yōu)橐喊毖h(huán)使用,但氣氨中帶來的不冷凝氣體卻不能液化,在弛放氣中越積越多,最后導致冰機負荷加重,不得不長期進行放空卸壓,從而造成了大量氨的損失。

三、救援組織機構

總指揮:莊得勝

副總指揮:阮德庚

指揮部成員: 李作榮 王大勇 丁文勇 秦虎禎

現場聯絡員:李庭虎 孫發(fā)遠 王維新

成員:當班工長及操作工

四、應急救援措施

一旦主操作發(fā)現氣氨壓力有上升趨勢,及時匯報當班工長和總調,并與冰機崗位取得聯系。當氣氨壓力大于等于0.25MPa時,合成工果斷進行氨冷器卸壓減量處理,同時冰機崗位也進行卸壓,當壓力仍無變化時,緊急做∮1400合成停車處理,迅速關閉其補充氣大閥,塔前、塔后放空,關閉冷交、氨分放氨閥,關閉氨冷器加氨閥及氣氨大閥,停循環(huán)機并關閉循環(huán)機進出口閥門,打開付線閥,同時開放空卸壓,按正常停車程序停車,將處理情況及時匯報總調。冰機崗位在卸壓過程中,根據生產負荷停冰機,并及時向總調匯報處理情況。

五、近期現場防范措施

1、每班與中化分析工取得聯系,及時對¢1400合成氨冷器氣氨總管取樣,進行氨濃度、甲烷含量、氫氣含量分析,做好記錄,同時匯報生調部主管生產領導。

2、嚴格監(jiān)控冰機進出口壓力變化,對冰機進出口氣氨取樣做氨濃度、甲烷、氫氣含量分析,分析結果及時匯報生調部主管生產領導。

3、合成主操作嚴密監(jiān)控中控室儀表顯示,氣氨壓力,副操作二十分鐘到氨冷器平臺巡檢一次,并詳細做好氣氨壓力變化記錄。

4、精煉工在中控室密切關注氣氨壓力變化,若發(fā)現氣氨突然上漲時,及時告知合成工,冰機工、工長、總調,視現場情況,配合處理。

合成作業(yè)區(qū)

2009年3月11

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