一、事件經過:
2014年7月22日上午,由于3#氨泵累計運轉時間長達4個月,同時油封漏油嚴重,車間決定將3#液氨泵倒至2#液氨泵運行,對3#泵進行計劃性全面檢修。上午10點38分馬鵬程及班長將2#氨泵以35%的變頻開啟,此時1#、3#兩臺運行泵變頻為80%。隨后王鵬飛立即對2#氨泵進行憋壓,在此過程中氨泵進口溫度由10.2℃漲至12.8℃;但就在對2#氨泵憋壓過程中,10點40分29秒1#氨泵突然跳車,導致液氨噴射器不抽吸,造成高洗下液溫度下降、系統超壓、合成塔、汽提塔液位空、高壓汽包超壓。主控立即通知壓縮機進行緊急減量至雙機0.32MPa,通知溴化鋰崗位進行減量。同時聯系現場倒泵人員,現場人員接到通知后立即開低壓汽包補氣、開PV204截止閥、開高調水夾套蒸汽。10點41分34秒現場人員將2#氨泵投入系統,10點42分16秒液氨噴射器恢復抽吸能力,高洗下液溫度開始上漲,10點47分合成塔顯示液位;10點46分現場人員將高壓汽包放空截止閥打開后,主控立即通過放空調節閥進行蒸汽放空,防止高壓汽包超壓,在此過程中因汽提塔斷料蒸汽用量突然減少,導致中壓蒸汽管網波動,10點50分恢復雙機0.40 MPa負荷生產。
二、事件原因:
1、三臺氨泵運行時,導致1#氨泵進口供液不足,負荷降低,電流下降,造成恒速超電壓跳車;
2、電氣變頻器原因導致跳車,需進一步檢查確認;
3、因汽提塔斷料蒸汽用量突然減少,導致中壓蒸汽管網波動。
三、防范措施:
1、根據系統情況,提前將運行氨泵變頻加大,使系統N/C偏高,為倒泵時減氨泵變頻做準備。
2、在現場準備啟動備用泵前,將檢修氨泵變頻減少10%(重點是1#氨泵)。
3、將備用氨泵變頻輸入35%啟動。
4、氨泵投入系統后逐步調整檢修泵變頻降到最小35%負荷,加大啟動泵變頻到滿足生產需要,要緩慢進行調整,三臺氨泵穩定運行5分鐘以上,再按規程停需檢修泵,然后重新增加氨泵變頻滿足生產需要。
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