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大港發電廠3號鍋爐再熱器超溫解決措施

  
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1設備概況

大港發電廠3號鍋爐是意大利TOSI鍋爐廠制造的亞臨界、強制循環、中間再熱、平衡通風、四角切圓燃燒、燃煤固態排渣汽包爐,1991年9月投產。該爐配備SVIDALA制造的4臺KVS型雙進雙出鋼球磨煤機,制粉系統為半直吹式,原設計燃用山西晉中貧煤,實際燃用山西陽泉無煙煤。2001年由于3號鍋爐燃用煤質和煤種市場的變化以及3號鍋爐燃燒區域水冷壁存在較嚴重的高溫腐蝕等原因,決定3號鍋爐改燒大同煙煤,并于2001年底對3號鍋爐制粉系統和燃燒器分別進行了改造和更換,將3號鍋爐制粉系統由半直吹式系統改造為直吹式系統,燃燒器更換為哈爾濱鍋爐廠設計的水平濃淡煤粉燃燒器。3號鍋爐自2001年底實施改造后,時常出現再熱器管屏超溫現象。

2再熱器超溫原因

2.1爐膛出口存在煙氣能量偏差

3號鍋爐燃燒方式為四角切圓,由于爐膛出口的煙氣仍存在相當強烈的殘余旋轉,與水平煙道的主流煙氣速度疊加后,使鍋爐右側煙溫煙速比左側高,造成再熱器超溫。另外,上層磨煤機組合運行時鍋爐左右側煙氣能量偏差會更大,再熱器超溫會更為嚴重。2002-06-20,上層3臺磨(B,C,D磨)運行,機組滿負荷工況下,再熱器左側金屬最高溫度563℃,右側金屬最高溫度624℃,而廠家規定再熱器運行金屬溫度應小于595℃。3號鍋爐再熱器右側超溫嚴重,且左右側金屬溫度偏差很大。

2.2再熱器克服熱偏差的能力較差

3號鍋爐中間再熱器至末級再熱器管屏設計為一片與一片相聯接,無中間混合集箱或工質的左右交叉來克服或緩解煙氣側的熱偏差,容易出現再熱器超溫現象。

3解決方法

3.1消除爐膛出口煙氣的殘余旋轉

(1)OFA噴嘴反切至最大角度。OFA噴嘴布置在燃燒器頂部,為左右擺動可調結構,調節范圍為0~20。。OFA的作用一是實現分級送風,降低NOx生成量,二是通過OFA噴嘴的左右擺動,產生與鍋爐主燃燒器旋向相反的反切動量,以降低爐膛左右兩側產生的煙溫煙速偏差。現將OFA噴嘴調整至反切角度最大的位置以增加煙氣的反切動量,最大限度地消除爐膛出口煙氣的殘余旋轉。

(2)重新調整OFA風門開度曲線。為了增大

OFA風量以提高OFA噴嘴的反切動量,將原來的鍋爐負荷與OFA風門開度曲線進行了修改,鍋爐在滿負荷時OFA風門開度由原來的75%修正到100%。

(3)提高爐膛與二次風箱的差壓。鍋爐原設計

爐膛與二次風箱的差壓為1kPa,現提高到1.4~1.5kPa運行。提高爐膛與二次風箱的差壓后,相當于關小了燃燒器其他二次風門的開度,增加了OFA噴嘴二次風的流量,提高了煙氣的反切動量。

(4)增加反切噴嘴的數量。上述方法雖然有效

減少了相同工況下再熱器的超溫次數,但仍沒能徹底消除殘余旋轉引起的再熱器超溫現象,這說明煙氣的反切動量仍不夠,還應增加反切噴嘴的數量。在2003年1月進行的3號機組小修中將第4層上部二次風噴嘴改為反切20。,以增加煙氣的反切動量。

通過采取以上消除爐膛出口煙氣殘余旋轉的措施,大大減少了再熱器超溫的現象。

3.2運行調整

(1)避免機組供輔汽量過大。因為高壓廠用輔汽由高壓缸排汽供給,若高壓缸排汽供給廠用輔汽量過多,則流經再熱器的蒸汽量會減少,再熱器容易超溫。當高壓廠用輔汽用量較大時,可由4號機組適當多供,以減少3號機組高壓缸排汽供給的輔汽量。

(2)合理分配再熱器減溫水。在保證再熱汽溫合格的前提下,將再熱器易超溫的右側多加些減溫水,另一側少用些減溫水,以避免再熱器右側超溫。

(3)燃燒器下傾運行。燃燒器下傾運行有助于降低爐膛火焰中心高度,增加煙氣從燃燒器至爐膛出口的行程,有助于降低爐膛出口煙氣溫度,消弱爐膛出口煙氣的殘余旋轉。但應注意燃燒器應定期擺動,避免燃燒器長期停在同一位置發生卡澀。

(4)其他運行調整措施:盡量保持下層磨煤機組合運行,在保證煤粉充分燃燒的基礎上適當減少鍋爐風量,尤其是燃燒器下部風量,以及合理選擇吹灰器進行吹灰等均有助于避免再熱器超溫。

采取以上技術措施后,3號鍋爐再熱器管屏上各點間的溫度差明顯縮小,超溫最嚴重的部位從624℃降低到廠家規定的595℃以下,使再熱器管屏超溫問題得到了解決。
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