某單位有一臺YZ14JC型振動壓路機,新機在工作了100小時左右出現了整機抖動的現象。不開振動時,機器行走工作正常;每天工作的前1小時左右抖動現象不明顯,之后抖動加劇且發動機轉速有所下降;如果停機1小時后重新啟動工作時,抖動現象有所好轉。
該機動力為4135QK-4型柴油機。液壓系統配備進口液壓雙聯齒輪泵和液壓馬達。
分析整機抖動的原因,可能是振動鋼輪內部軸承或振動偏心塊出現了問題。拆檢表明:振動偏心塊轉動正常,無卡小滯現象,軸承完好無損。當將振動馬達接上液壓油管但不帶動振動偏心塊作空載試驗時,運轉平穩,無雜音,說明該機振動液壓系統沒有問題,故障應在發動機上。
觀察發動機轉速下降的情況,試機過程中,無論開振動行走或不開振動行走工作,發動機的排氣管口均無明顯的色煙,聲音無異常,水溫,油溫,機油壓力指示也均正常。據此判定,問題應在發動機的供油系統上。經拆檢,發現手動泵下的進油管接頭處的濾網有堵塞現象。決定做如下處理:更換柴油濾清器濾芯;放去油路內的空氣。試機時發現:發動機轉速有明顯提高,但是,測得發動機的最大空轉轉速(用光電轉速表)只有1200r/min,而標準值為1575r/min,說明故障還沒有排除。后經高壓油泵試驗臺測試,其各項指標均符合出廠標準。
于是,又做了進一步診斷,確認故障在供油系統上。經過反復考慮決定再進行長時間的試機,及至發動機帶動主機不能行走為止。當機器工作1小時后,發動機轉速下降至500-600r/min時,用手動泵向高壓油泵供油,發現回油閥的回油量很大,而松開高壓油泵的放氣螺釘時,流出的油量卻很少且有壓力。故判定柴油濾清器至高壓油泵的輸油管可能被堵塞了,但據表面觀察油管并無磨損,凹陷,扭曲等現象。停機拆下輸油管并用口吹測試,發現確已堵塞了,更換了油管后,壓路機工作時不再抖動,一切正常。
檢查油管故障原因:拆開表面鐵絲網布,發現輸油管在轉彎處嚴重凹陷。因輸油管存在內凹外不凹的情況,造成油泵供油不足,發動機功率下降,轉速降低,從而使壓路機振動頻率達不到要求,引起整機抖動,不能正常工作。
油管凹的原因是,因柴油濾清器與高壓油泵距離比較近,用的又是較短的鐵絲網布輸油管。故建議改用紫銅油管,或比較長的輸油管。
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