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發電機定子壓圈冷卻水管故障處理及預防

  
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        1   前言
        習水電廠4×135MW機組發電機,是上海汽輪發電機有限公司生產的QFS50-300MW系列雙水內冷汽輪發電機,型號QFS-135-2,分別于2001年9月、2002年1月、2002年7月、2002年10月并網運行。4號機曾發生過發電機漏水故障停機事件,停機后檢查漏水原因為定子壓圈冷卻水管因堵塞而過熱爆管所至。過后在機組的檢修中,發現其他3臺機組的定子壓圈冷卻水管也存在不同程度的堵塞現象,及時進行疏通處理,避免了同類故障的重復發生。
        2   4號發電機漏水故障現象及檢查處理
        2008年7月21日14:30,4號發電機檢漏儀報警,就地檢查發現發電機本體有水噴出,調節降低發電機內冷水壓力無效,申請故障停機檢查處理(停運前機組負荷80MW,功率因素0.95左右,發電機線圈溫度、鐵芯溫度及空冷、水冷系統各參數正常)。停機后揭開發電機端蓋檢查,漏水原因為發電機勵端定子壓圈冷卻水管爆管所至。
        檢查情況如下:
        ⑴ 冷卻水管的漏點在定子內層壓圈的內環處,距發電機頂部50~600。
        ⑵ 冷卻水管在漏點附近有多處輕微鼓包、漆皮脫落現象。
        ⑶ 對冷卻水管通壓縮空氣檢查,從進水端接入壓縮空氣,漏點處有壓縮空氣漏出,而從出水端接入壓縮空氣,漏點處無壓縮空氣漏出。反映出冷卻水管出水端到漏點(下半圈)存在堵塞。
        ⑷ 在泄漏冷卻水管的進出水端拐角處開口檢查,進水端管內無雜物,銅管內壁為本色,出水端管內有黑色松軟沉積物。
        ⑸ 檢查壓圈各支路冷卻水管的進出水端口,均為規則的四方孔,未發現異物堵塞。反映出發電機定子內冷水系統上的濾網工作正常。
        ⑹ 對壓圈的另7個支路的冷卻水管通壓縮空氣檢查,未發現漏點和堵塞。
        爆管原因分析及處理:
        根據上述檢查分析,爆管的原因,應為該支路的下半圈冷卻水管因沉積物堵塞致冷卻水中斷,而上半圈冷卻水管仍有水浸泡著,冷卻水管在堵塞與非堵塞的交匯段傳熱惡化,過熱而爆管。  
        因泄漏的冷卻水管鑲嵌在內層壓圈上,抽轉子和拆開端部引出線及支架才能處理。咨詢廠家,停用泄漏的這根冷卻水管對定子主絕緣影響不大,根據廠家意見,采用在漏管進出水端堵管的辦法隔離漏點,并做水壓試驗合格。處理后,在相同有、無功負荷下,全面檢查定子鐵芯、線圈溫度及冷卻系統參數均在安全限額內,與故障停機前比較無異常變化,135MW工況下,整個定子鐵芯溫度最高點H測點為85℃,靠勵端壓圈的定子鐵芯溫度最高點I測點為76℃,(從勵端至汽端方向,端部鐵芯溫度測點布置順序為L→K→J→I→Q→W,H測點在中部)。從鐵芯溫度反映,鐵芯是安全的。
        3   定子壓圈冷卻水管堵塞故障的檢查和疏通方法
        針對4號發電機定子壓圈冷卻水管泄漏后檢查發現的問題,在其他機組的檢修中,對發電機定子壓圈各支路冷卻水管逐一通入壓縮空氣進行檢查,發現其他3臺發電機定子壓圈冷卻水管的個別支路也存在不同程度的堵塞現象。
        受管路系統設計布置限制,檢查各支路冷卻水管的暢通情況,需拆開進(出)水總管的連接法蘭,從進(出)水總管與各支路的連接端面逐一通入壓縮空氣檢查才能判定。因定子壓圈冷卻水管為方形內孔,孔小且折轉彎頭較多,對堵塞的冷卻水管,如按常規用鋼絲疏通很困難,我們采用了以下的方法和步驟進行疏通:
        ⑴ 拆開壓圈冷卻水出水總管的連接法蘭,使出口敞開;拆開壓圈冷卻水進水總管的連接法蘭,用銅棒制作成凌錐形堵頭,將未堵塞支路的冷卻水管全部封堵。
        ⑵ 在試壓泵出口接上與壓圈冷卻水進水總管法蘭配對的專用法蘭,將試壓泵通過該法蘭與壓圈冷卻水進水總管連接。
        ⑶ 用試壓泵緩慢升壓,被堵塞冷卻水管內的堵塞物在液壓作用下壓向出口端,從敞開的出口端排出。
        ⑷ 用試壓泵緩慢升壓過程中,注意控制壓力不得超過冷卻水管出廠時的水壓試驗壓力,防止超壓破壞;當試壓泵出口壓力突然下降、敞開的出口端有水流出時,被堵塞的冷卻水管即被沖通。
        ⑸ 用試壓泵沖通后,接入0.3~0.5MPa的壓縮空氣進行正、反向吹洗,再通入清潔的除鹽水沖洗。壓縮空氣吹洗和除鹽水沖洗反復交替進行,直到出水口流出的水清潔無雜質。
        ⑹ 拆除堵頭,恢復系統。
        4   定子壓圈冷卻水管堵塞的原因分析及預防
        綜合各臺機組檢查發現的堵塞現象,結合機組的歷史運行情況,分析認為造成堵塞的原因有以下:
        ⑴ 直接原因。2008年8月22日對3號發電機檢查時,發現勵端內層壓圈兩根冷卻水管存在堵塞,堵塞壓圈冷卻水管的絕緣漆有脫落、過熱現象,用試壓泵疏通后,對沖出的沉積物取樣分析,其中:可燃物2.8%,氧化銅66.5%,三氧化二鐵23.19%。
        從堵塞物的構成分析,系統存在腐蝕現象。本廠發電機內冷水箱補充水源為本機凝結水或除鹽水,為控制內冷水導電率,發電機內冷水箱補水或置換以往多用除鹽水進行,而除鹽水pH值較低,致使發電機內冷水pH值處在較低限7.2左右運行。內冷水pH值偏低、使系統產生腐蝕物沉積,應為壓圈冷卻水管堵塞故障的直接原因。
        ⑵ 間接原因。QFS-135-2型汽輪發電機定子壓圈冷卻水,勵端、汽端各有一根進水總管和回水總管,4個冷卻支路。每個支路設計通水流量1m3/h,分別由4根16×16×4.5內外方形的銅管鑲嵌在內外層壓圈上組成,冷卻水銅管沿壓圈圓周布置,每端有4個彎頭。壓圈各支路冷卻水管彎頭較多、阻力大,系統腐蝕物等雜質易在下半圈沉積,是壓圈冷卻水管堵塞故障的間接原因。
        為預防再次發生堵塞故障,我們采取了以下措施:
        ⑴ 針對發電機內冷水箱補充水源(除鹽水)的pH值偏低,發電機內冷水箱補水或置換,采用除鹽水和凝結水共同補水的方式進行,以提高內冷水的pH值,避免系統產生腐蝕物沉積。
        ⑵ 該型機組因管路系統設計布置限制,兩端壓圈冷卻水管支路流量試驗難以進行,以往A/B級檢修時,只進行發電機定子線圈各支路的流量測量試驗,且發電機反沖洗均采用定子線圈和壓圈聯合公共反沖洗方式,壓圈各支路冷卻水管是否均處于暢通狀態無法確認。為確保壓圈各支路冷卻水管均處于暢通狀態,我們將各支路逐一通入壓縮空氣檢查和進行單支路正反吹洗,作為D級以上檢修的必檢項目。采取以上措施后,至今未發生過定子壓圈冷卻水管堵塞故障。
        5   結束語
        發電機是電廠的重要設備,如存在定子壓圈冷卻水管堵塞這一缺陷,不僅會造成發電機端部的高溫,威脅定子主絕緣的安全,堵塞嚴重會造成銅管過熱而爆管,使機組被迫停運。針對該型機組因管路系統設計布置限制,兩端壓圈冷卻水管支路流量試驗難以進行的實際問題,等級檢修時,將壓圈冷卻水支路逐一通入壓縮空氣進行檢查和單根支路進行正、反吹洗,可以及早發現和處理壓圈冷卻水支路的堵塞缺陷,有效保證各支路的安全可靠性,避免冷卻水支路堵塞缺陷擴大引發事故的發生。
       

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